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離心式壓縮機在氯氣壓縮輸送中的應(yīng)用

發(fā)布日期:2017-07-14 來源: 本網(wǎng) 查看次數(shù): 510 

核心提示:  氯氫處理離心式壓縮機在氯氣壓縮輸送中的應(yīng)用唐紅建"吉建紅(新疆天業(yè)集團)T限公司,新疆石河子832000)壓縮機組的優(yōu)缺點?! ?丨標(biāo)志碼丨B丨文章編號丨1008―133X(2009)07―丨丨唐

  氯氫處理離心式壓縮機在氯氣壓縮輸送中的應(yīng)用唐紅建'吉建紅(新疆天業(yè)集團)T限公司,新疆石河子832000)壓縮機組的優(yōu)缺點。

  2丨標(biāo)志碼丨B丨文章編號丨1008―133X(2009)07―丨丨唐紅建(1972-)男,工程師,畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學(xué)機械學(xué)院設(shè)備工程與管理專業(yè),現(xiàn)于新疆天業(yè)(集團)有限公司工作。

  在氯堿生產(chǎn)中,氯氣壓縮輸送方式很多,可以采用離心式鼓風(fēng)機、液環(huán)式壓縮機、往復(fù)式壓縮機、螺桿式壓縮機以及離心式壓縮機等輸送方式。由于各種壓縮輸送的機器適用的范圍不同,各廠選擇不同。

  較為常用的氯氣壓縮輸送方式是液環(huán)式壓縮機和離心式壓縮機流程。新疆天業(yè)(集團)有限公司在采用液環(huán)式壓縮機輸送氯氣的情況下,新上i臺離心式壓縮機輸送氯氣,使用后效果較好。i液環(huán)式壓縮機液環(huán)式壓縮機是用濃硫酸作為液環(huán)、密封介質(zhì),利用硫酸冷卻循環(huán),以帶走氯氣壓縮時產(chǎn)生的熱量。

  流程如下:來自泵酸高位槽的98%的濃硫酸經(jīng)過節(jié)流進入液環(huán)式壓縮機,壓縮機的運轉(zhuǎn)作用使葉輪周圍形成密封的液流環(huán),使進口總管中的常溫氯氣被抽吸入壓縮機;在壓縮機的壓縮作用下,氯氣得到增壓(Q 15MPa)同時挾帶著硫酸的氯氣流進入氣液分離器。在氣液分離器中,氯氣被旋風(fēng)離心分離,向上進入氯氣出口總管。而硫酸被分離后,向下由分離器底部進入硫酸冷卻器,被工業(yè)上水冷卻至常溫,再返回壓縮機,如此反復(fù)循環(huán)。

  因為液環(huán)式壓縮機的工作壓力不高,壓縮產(chǎn)生的熱量又大部分被硫酸帶走,硫酸冷卻器執(zhí)行著將硫酸冷卻至常溫的任務(wù)。壓縮機出口的氯氣溫度一般不會超過80°C(實際氣相溫度為60°C以下)不致腐蝕碳鋼材質(zhì)的設(shè)備和管道,因而液環(huán)式壓縮機流程中不設(shè)置氯氣冷卻器。

  在液環(huán)式壓縮機流程中,要求硫酸的質(zhì)量分數(shù)不低于92%,以減弱壓縮機在高溫下的腐蝕。此外,由于氯氣脫水干燥不完全,氣相中尚含有一定量的水分,在壓縮機內(nèi)被硫酸吸收,因此,循環(huán)液硫酸的質(zhì)量分數(shù)會有所降低,需要補充98%的濃硫酸更換已經(jīng)被稀釋的循環(huán)密封溶液。

  液環(huán)式壓縮機流程示意圖如所示。

  2離心式壓縮機氯氣離心式壓縮機適用于氯氣大流量、中低排出壓力場合,它是適應(yīng)氯氣處理工藝不斷進步、技術(shù)要求不斷提高的需要而開發(fā)的新型壓縮機器。由于經(jīng)過處理凈化后的氣相氯氣中所含水分已經(jīng)低于氯氫處理bookmark1氯堿工業(yè)年001%又不含酸霧,完全適用于氯氣的壓縮輸送。

  其流程(見)是:經(jīng)過處理凈化后的氯氣在壓力大于0 085MPa(絕壓)的情況下,被抽吸進入離心式壓縮機的一級進口經(jīng)過葉輪壓縮后,氣相溫度上升的同時靜壓能增高,被引出進入級間冷卻器,將氯氣冷卻至常溫。然后再次被抽吸進入二級進口,經(jīng)過葉輪壓縮后,氣相溫度上升的同時靜壓能再次增高,被引出進入級間冷卻器,將氯氣溫度冷卻至常溫。如此經(jīng)過幾段壓縮,直至氣相出口排出壓力達到額定要求(額定壓力依據(jù)設(shè)計要求而定)然后由分配臺控制送往各用氯部門。

  離心式壓縮機系統(tǒng)流程示意圖在此壓縮輸送流程中,為適應(yīng)電解負荷的變化,設(shè)置有自控變速或自控回流氣量調(diào)節(jié)的控制手段。將透平壓縮機組的出口氣體回流至壓縮機一級進口或干燥系統(tǒng)進口或氯氣洗滌塔出口(若是間接冷卻流程,回流至工業(yè)上水鈦冷卻器進口)以確保電解槽陽極出口氯氣總管的壓力恒定。

  1離心式壓縮機組的工作機制首先是壓縮機內(nèi)氣體連續(xù)流動的形成:當(dāng)壓縮機葉輪以一定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)時,存留在工作葉輪葉片流道內(nèi)的氣體被葉片帶動與工作葉輪一起轉(zhuǎn)動。在高速旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的離心力作用下(這時壓縮機將機械能量傳遞給氣體產(chǎn)生氣相的動能)氣體被甩到葉輪后的擴壓器的流道中。工作葉輪的葉片流道中形成了真空的稀薄地帶,因而將外面的氣體從吸氣室吸入工作葉輪的葉片流道內(nèi)填補這一真空稀薄地帶。由于壓縮機不斷高速旋轉(zhuǎn),氣體不斷被拋出葉輪;外面的氣體也就不斷地被吸入補充葉輪,這樣就形成了氣體在壓縮機內(nèi)連續(xù)流動的態(tài)勢。

  其次是壓縮機對氣體做功的過程:氣體經(jīng)過工作葉輪離心力所產(chǎn)生的壓縮做功,獲得了動能以及一定量的靜壓能、熱能,使氣流速度有很大提高。因為氯氣是相對密度較大的氣體壓縮機對氣體做功的同時,在葉輪流道中產(chǎn)生極大的氣流與流道的摩擦和沖擊損失,這部分功的損失轉(zhuǎn)化為熱能,使氣體溫度升高。

  一般來說,經(jīng)壓縮機一級葉輪壓縮之后,氣體不可能一下子就達到所要求的壓力。因為擴壓器的擴壓限度,能夠達到這一級額定的壓力,就需將氯氣引出機外進行級間冷卻,使氣體溫度冷卻達到常態(tài)溫度后,再進行二級壓縮如此進行多級的壓縮、冷卻之后,氯氣達到所要求的出口排壓。

  22氯氣離心式壓縮機的優(yōu)點只需要1臺氯氣離心式壓縮機就足以維持滿負荷的生產(chǎn)需要。

  壓縮機的軸封裝置結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長。

  氯氣離心式壓縮機組采用了較為先進的充氣式迷宮密封,使“軸封”更加可靠、有效;同時機組的易損件較少。機組的構(gòu)造可靠性高,故障相應(yīng)比較少,而且可以穩(wěn)定地連續(xù)工作,工作效率較高。

  氯氣離心式壓縮機運行效率高。輸送容量處于透平壓縮機的適用范圍之內(nèi)時,運行效率要比其他類型的壓縮機高。液環(huán)式壓縮機更無法與之相比。因為透平壓縮機的排出壓力高、輸送氣體量大,所需的動力相應(yīng)來說比較少。即使氯氣管網(wǎng)壓力高于額定的排出壓力,也不會影響機組的正常運行,更不可能發(fā)生倒壓的情況。

  另外,氯氣透平壓縮機還從根本上擺脫了硫酸腐蝕的羈絆,與“液環(huán)式壓縮機”相比無疑是前進了一大步,從而使氯氣處理工藝過程中,1氯氣消唐紅建等:離心式壓縮機在氯氣壓縮輸送中的應(yīng)用氯氫處理bookmark2耗硫酸量下降了7kg全年可節(jié)約硫酸700t(4贏氣離心式壓縮機組體積小。大容量的氯氣透平壓縮機的自身體積比較小,因此占地、占用空間都比較少。同時形成了各個系統(tǒng)的集成,整臺機組實現(xiàn)了集成化、模塊化、袖珍化、高精度化。

 ?。?)透平壓縮機排出氣流沒有脈動,運行平穩(wěn)可靠。在滿負荷運行流量下,機組的進出口壓力以及各級的壓縮比都十分穩(wěn)定,不會產(chǎn)生波動。氯氣透平壓縮機組在大流量、滿負荷的工況條件下,運行十分平穩(wěn),流量越大越穩(wěn)定。即使氯氣用戶的某些故障造成管網(wǎng)氣流波動,透平機組仍然能夠平穩(wěn)運行。再加上透平壓縮機組配備有精準(zhǔn)的自動化控制系統(tǒng)(DCS)有可靠的儀表、連鎖裝置,可確保氯氣透平壓縮機組可靠平穩(wěn)運行。

  23氯氣離心式壓縮機的缺點對氯氣處理的質(zhì)量要求很高。氯氣透平壓縮機是比較精密的壓縮輸送的化工設(shè)備,因此對輸送介質(zhì)所含的水分以及潔凈程度要求很高。一般要求輸送介質(zhì)氯氣中的水質(zhì)量分數(shù)低于001%.氯氣透平壓縮機組的適用性不廣。這種氯氣壓縮機只能使用在大流量、中低排出壓力的場合,生產(chǎn)規(guī)模小的企業(yè)被排斥在使用范圍之外。

  透平機組的開、停車步驟比較繁瑣。因為機組是個系統(tǒng)工程,實施的開車步驟就要從各個系統(tǒng)開始。首先密封氣系統(tǒng)、機組的油系統(tǒng)、事故處理系統(tǒng)、自控系統(tǒng)、高電壓系統(tǒng)、低電壓系統(tǒng)等各個子系統(tǒng)運行正常。由此可見,氯氣透平壓縮機組的開車不如液環(huán)式壓縮機方便、隨意。

  在機組出口,氯氣排壓若較長時間超標(biāo),機組的安全運行就會受到威脅,極有可能發(fā)生喘振,造成機組嚴重損壞。這也是不容忽視的。

  氯氣離心式壓縮機雖然有一些缺點,但是隨著設(shè)備的逐漸完善,離心式壓縮機必將有廣闊的使用空間。

 ?。ㄉ辖拥?0頁)而每生產(chǎn)1ti%的Nt蒸發(fā)質(zhì)量濃度為125g/I電解液比蒸發(fā)質(zhì)量濃度為12367g/I電解液節(jié)約蒸汽約40kg經(jīng)濟效益十分明顯。

 ?。?)這種方法提高了電解槽對生產(chǎn)負荷(電解電流)大范圍波動的耐受力。尤其是在當(dāng)前國際金融危機引起的氯堿行業(yè)生產(chǎn)負荷大幅度下降的條件下,本方法的作用更明顯。

  但這種方法也可能存在如下不足:①提高陰極液液位,減少陰極室空間,可能增多氯內(nèi)含氫量(祥龍股份氯堿廠現(xiàn)在的改性隔膜電解槽氯內(nèi)含氫量控制較好)②短接的長度不能隨意調(diào)節(jié),造成需要調(diào)節(jié)的單槽電解液濃度不能隨意控制。

  4結(jié)語通過提高電解槽陰極液液位來提高總管電解液濃度的方法,已在祥龍股份氯堿廠運用1年多,一方面能將單槽電解液質(zhì)量濃度超過140g/L的電解槽控制在很低的比例(如10%)實現(xiàn)總體電流效率處于較高的水平;另一方面保證電解工序產(chǎn)出來的淡堿濃度在控制范圍內(nèi)――能滿足蒸發(fā)生產(chǎn)的需要,因此,可以認為這種方法對生產(chǎn)和消耗是利大于弊的。

  表2插堿管前后氯中含氧指標(biāo)變化插管時間電解槽臺數(shù)電流/kA插管前插管后增加平均

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