定、結(jié)構(gòu)緊湊、自動化程度高、操作更加簡便等檢修時使用,其用量幾乎無法準確確定。為保證特點。廠用檢修氣不經(jīng)過后處理直接使用,僅在電廠安全運行,雜用氣可隨時切斷供應。
表1某工程2x350 MW機組用氣量序號用途氣量運行狀況單1除灰系統(tǒng)(干灰輸送)70連續(xù)m3/2除灰控制(儀用)6連續(xù)m3/3熱控控制(儀用)20連續(xù)m3/4脫硫(儀用)2連續(xù)m3/5脫硝儀用1連續(xù)m3/6化水儀用2連續(xù)m3/7脫硝聲波吹灰廠用氣4不連續(xù)m3/8熱機檢修10與1不同時m3/品質(zhì)備注同2不做后處理注:脫硫吹掃采用蒸汽吹掃3壓縮空氣系統(tǒng)存在的問題4壓縮空氣系統(tǒng)設計優(yōu)化實際火電廠壓縮空氣系統(tǒng)運行中有幾大問題1-2,主要有:儲氣罐容積設計偏低,導致儀表用氣量不夠及儀表用氣的壓力偏低。
冷卻水管路采用工業(yè)水,由于冷卻水水質(zhì)差,冷卻器換熱面結(jié)垢嚴重,換熱效果差,冷卻水回水溫度升高。
壓縮空氣母管未設疏放水點,若管內(nèi)積水未及時排放,將影響壓縮空氣的品質(zhì)。
氣動閥無法正常開啟、關閉,閥門內(nèi)部運動部件沾有污物,無法順暢活動,壓縮空氣無法控制、設備工作異常。1 25m3的儲氣罐,為機務檢修氣源用。按以上常規(guī)設計,往往導致儀用儲氣罐容積過小,主要是未考慮儲氣罐容納時間期內(nèi)氣壓變動。針對儀用儲氣罐容積的計算過程如下:際消耗量,m3/min(取31m3/min);t為儲氣罐的*小容納時間,min(取5min);P0為壓縮空氣系統(tǒng)安裝所在地的海拔高度的大氣壓(取0.1MPa);P2為儲氣罐內(nèi)氣體的初始(高)壓力點(取0. 8MPa);P1為使氣動執(zhí)行機構(gòu)動作的儲氣罐內(nèi)氣體的低壓力點(取0.6MPa),代入上式,得到V=77.5m3,因此需要增加1臺30m3的儀用儲氣罐。
4.2冷卻水系統(tǒng)優(yōu)化針對冷卻水管路,提出采用閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)冷卻,這樣可以很好的保證冷卻水水質(zhì),避免空壓機排氣溫度高而導致頻繁跳機。另方面,空壓機排氣溫度的降低,容納的水分越少,吸附式干燥機的干燥負荷越低,從而使組合式干燥器的干燥效率得到提高。
4.3疏放水管道設計常規(guī)火電廠壓縮空氣管道在母管上的低點安裝1個截止閥,在機組正常運行時放水仍然會出現(xiàn)渦分離邊界內(nèi)流動強烈,利于燃料和空氣混合。
3種結(jié)構(gòu)徑向旋流器的*小通流面積、喉部面積、以及筒的直徑相同,所以根據(jù)式(6)計算得到的幾何旋流數(shù)也是相同的,均為0.855.根據(jù)式⑴得到t =10mm與軸向彎曲3種結(jié)構(gòu)在喉部中間面的旋流數(shù)依次為0.859、0.813、0.761.兩種方法的計算值較為接近。設計是多采用幾何旋流數(shù)來設計旋流器的通流面積。雖然3種旋流器結(jié)構(gòu)有所差異,但是影響旋流數(shù)大小的參數(shù)沒有變化。通過改變結(jié)構(gòu),雖然減小了旋流數(shù),但是回流區(qū)變化不大,其原因是否為幾何旋流數(shù)沒有發(fā)生變化,有待進步研究。
(1)通過SST和標準k模型計算旋流燃燒器''''''''''''''''(上接第47頁)積水的情況,即放水不徹底。解決的方案之是設置2個截止閥串聯(lián)布置,兩截止閥的間距約500mm,如。解決的方案之二是在壓縮空氣母管的低點處安裝疏水閥,以保證管道內(nèi)不積水。
疏水站的設置4.4調(diào)節(jié)系統(tǒng)節(jié)能措施全廠空壓機站實行智能化控制,設中央控制單元(中控單元),采取節(jié)能型自動控制調(diào)節(jié)方式控制空壓機群。每臺空壓機本體內(nèi)置數(shù)碼智能控制器,只要輸入系統(tǒng)所需壓力及控制模式,正常運行過程中不需要任何手工操作。中控單元根據(jù)系統(tǒng)壓力變化,優(yōu)化計算,自動啟動空壓機群中的不同空壓機,以滿足外部壓縮空氣需求,并實行輪換制式。中控單元還可以與集控室通訊,提流場并與實驗結(jié)果對比,發(fā)現(xiàn)SST湍流模型計算結(jié)果與實驗結(jié)果吻合較好。
(2)計算得到了不同結(jié)構(gòu)下的旋流數(shù)沿軸向的變化,發(fā)現(xiàn)旋流器出口喉部截面旋流數(shù)與幾何旋流數(shù)接近,有利于徑向旋流器的設計。
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