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試車過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理

發(fā)布日期:2011-08-18 來源: 中國空壓機(jī)網(wǎng) 查看次數(shù): 413 

核心提示:

  上海寶鋼于1996年12月26日與德國LINDE公司簽訂了購買一臺(tái)60000m 3 / h制氧機(jī)(6號(hào))的合同,其中關(guān)鍵設(shè)備從德國引進(jìn);其余的由寶鋼自行制作和采購一部分,由LINDE公司設(shè)在中國大連的合資公司(LPP)制造一部分。合資公司(LPP)還負(fù)責(zé)在中國制造和采購的設(shè)備和裝置的監(jiān)制和出廠檢驗(yàn)等工作。從而,降低了設(shè)備總造價(jià),節(jié)約了項(xiàng)目投資。1999年6月9日,寶鋼6號(hào)“60000”制氧機(jī)全面投產(chǎn), 9月13日寶鋼集團(tuán)公司與LINDE公司在寶山隆重舉行了6號(hào)制氧機(jī)的峻工慶典。

  1寶鋼6號(hào)制氧機(jī)的特點(diǎn)寶鋼6號(hào)60000m 3 / h制氧機(jī)工藝流程。

 ?。?)空氣預(yù)冷系統(tǒng)中,省去了激冷水的冷凍機(jī)組,成倍增加了吸附劑的充裝量,吸附器A2626A、B的切換時(shí)間延長(zhǎng)為4小時(shí),這無疑將增加設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行的可靠性。

 ?。?)主換熱器中的各個(gè)單元,是根據(jù)不同的工作壓力和工藝要求分別設(shè)計(jì)、制造。其中一組(E3116A、B、C、D)專門用于對(duì)經(jīng)過各液體泵加壓后的高壓液氧、液氮、液氬汽化、復(fù)熱到常溫的三個(gè)單元。此組板翅式換熱通道耐壓達(dá)810MPa ,為內(nèi)壓縮工藝要求。

  (3)在冷箱周圍安裝了8臺(tái)離心式低溫液體泵,一方面滿足了內(nèi)壓縮工藝的需要;另一方面使原來的分上、下二級(jí)精餾塔,中間安放主冷蒸凝蒸發(fā)器連接一起的布置方式徹底地改觀,而把上、下塔布置在同一水平標(biāo)高DDD冷箱基礎(chǔ)上,則把主冷分單元掛裝在主塔的中部。這種布置形式簡(jiǎn)捷而方便,降低了冷箱高度,節(jié)省安裝費(fèi)用,縮短安裝時(shí)間。在正常的運(yùn)行中,為壓力塔的工作壓力進(jìn)一步下降提供了可能,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。林德“30000”的空分冷箱總高度為42米,“60000”的空分冷箱總高度為59米。

 ?。?)產(chǎn)品氧、氮的內(nèi)壓縮,迫使液氧在主換熱器中快速汽化,而后流出冷相,進(jìn)入管網(wǎng)。與此同時(shí),會(huì)把原來存在于液氧中的甲烷等碳?xì)浠衔锔蓛舻亍氐椎貛С隼湎?,可以避免由碳?xì)浠衔锿蝗辉谝貉踔芯奂鴮?dǎo)致爆炸的危險(xiǎn)性;并為冷箱長(zhǎng)期處于低溫狀態(tài),延長(zhǎng)運(yùn)行周期,可以不再進(jìn)行常規(guī)的兩年一次的冷箱解凍加熱提供了前提條件。

 ?。?)用空氣增壓機(jī)代替了氧壓機(jī)、高壓氮壓機(jī),合三為一。一是,減少了場(chǎng)地占用;二是,降低了設(shè)備造價(jià);三是,方便了日常的操作和維護(hù);四是,降低了對(duì)備品、備件庫存的要求,減少了資金占用;五是,從理論上講,減少了無功功率的消耗;六是,可以減少操作和檢修的人力投入。

 ?。?)加壓后的液氬產(chǎn)品又回到冷箱內(nèi),在主換熱器E3116A、B、C、D中復(fù)熱,其冷量全部被回收。這一節(jié)能措施為增加液氧或液氮的產(chǎn)量提供了條件,簡(jiǎn)單、實(shí)用。然而,如果單獨(dú)增加生產(chǎn)能力約為2380m 3 / h的液氧或液氮的液化裝置,按照目前的市場(chǎng)價(jià)格估算,需增加投資近兩千萬元。

  (7)空氣增壓機(jī)、中壓氮壓機(jī)均選用了德馬克公司的“H”型壓縮機(jī),每臺(tái)機(jī)組的每級(jí)入口均設(shè)有可調(diào)葉片,為特大制氧機(jī)平穩(wěn)地變負(fù)荷操作,進(jìn)而減少產(chǎn)品放散、節(jié)能降耗提供了方便措施。

 ?。?)在高壓氧氣管道上的手動(dòng)操作閥門旁邊,設(shè)置了由高強(qiáng)度石棉板、鋼板、鋼結(jié)構(gòu)框架構(gòu)筑的防火墻,在閥門的兩端管道上設(shè)計(jì)有連通管道、旁通閥以及相對(duì)應(yīng)的放散閥,減少了操作人員被傷害的可能性。

  2試車過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理(1)從蘇爾壽公司引進(jìn)的主空壓機(jī)在負(fù)荷試車過程中,發(fā)現(xiàn)機(jī)后放空閥的開度增大時(shí),在大量氣流的作用下此蝶閥的閥板位置不能完全被固定,不能使主機(jī)在負(fù)荷狀態(tài)下平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)中、外雙方的專家的分析、研究,找出了發(fā)生問題的原因是閥的驅(qū)動(dòng)裝置的選型不合適,由氣缸產(chǎn)生的力矩大小符合此型號(hào)閥的驅(qū)動(dòng)要求,可以讓閥板開、關(guān)動(dòng)作。但是,當(dāng)閥板處于中間位置時(shí),氣缸在雙向且同時(shí)固定的力矩太小,導(dǎo)致閥板在具有較大動(dòng)能的高速氣流沖擊下而浮動(dòng)。當(dāng)與閥門制造廠商及時(shí)反饋此種情況后,得到了認(rèn)同,閥門廠商及時(shí)空運(yùn)到一臺(tái)全新的體積較大的雙向定位的驅(qū)動(dòng)裝置,更換后,再次啟動(dòng)空壓機(jī)進(jìn)行負(fù)荷試車,獲得成功。

  (2)對(duì)國產(chǎn)的五個(gè)真空絕熱形式的低溫液體貯罐進(jìn)行了真空度的檢查,發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)罐的真空度低于標(biāo)準(zhǔn)要求,制造廠商把專用工具和設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行檢查、處理。經(jīng)過認(rèn)真地查找,在測(cè)量真空度儀表的接口上發(fā)現(xiàn)了漏點(diǎn),更換了元件,重新抽了真空,經(jīng)再次檢查,達(dá)到了要求。

 ?。?)在中壓氮壓機(jī)C1761的**次無負(fù)荷試車時(shí),電機(jī)剛剛達(dá)到同步轉(zhuǎn)速,在輔助油泵自動(dòng)停轉(zhuǎn)之前,主油泵之后的管道上,在穿越隔聲罩的墻板處突然發(fā)生嚴(yán)重漏油,被迫在現(xiàn)場(chǎng)緊急停車。事后分析,原因十分清楚,油管道試壓后,安裝的隔音墻,氧槍開孔時(shí),損傷了油管道,使之不能經(jīng)受住在兩臺(tái)油泵同時(shí)運(yùn)行所產(chǎn)生的油壓峰值,而導(dǎo)致漏油。經(jīng)更換管段后,重新試車獲得成功。

 ?。?)在透平膨脹機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)X3471A的發(fā)電機(jī)的負(fù)荷端微量漏油,電機(jī)制造廠提供了軸端密封環(huán),經(jīng)寶鋼的專業(yè)隊(duì)伍檢修,徹底地解決了此問題。

 ?。?)當(dāng)整套機(jī)組投入正常生產(chǎn)后,在性能考核前,發(fā)現(xiàn)了高壓氧產(chǎn)品管道上的放散閥(PV3925)在正常調(diào)節(jié)中,不能全關(guān)到零位,留有25 %的開度,能全開到100 %的開度。經(jīng)過臨時(shí)停車前和停車后的檢查發(fā)現(xiàn),在管道內(nèi)壓力較低或沒有壓力的情況下,無論就地加信號(hào),還是在主控室的DCS上設(shè)定開度,都能自如地動(dòng)作,并能全關(guān)、全開。

  此閥的驅(qū)動(dòng)裝置是氣開式,閥的關(guān)閉過程是靠回座彈簧的彈力來完成的,所以造成帶壓下閥門不能全關(guān)的主要原因是彈簧規(guī)格小,反彈力不能完全滿足要求。原因分析清楚后,又重新啟動(dòng)機(jī)組進(jìn)行正常生產(chǎn)。因?yàn)檫@種現(xiàn)象不構(gòu)成安全問題,也不影響性能考核。當(dāng)由閥門制造廠商重新提供了一臺(tái)較大型號(hào)的驅(qū)動(dòng)器到現(xiàn)場(chǎng)后,按照寶鋼的檢修、定修計(jì)劃,對(duì)空分設(shè)備臨時(shí)、短期停車,更換上新的驅(qū)動(dòng)器后,此問題得以徹底地解決。

  3空分設(shè)備裸冷試驗(yàn)、冷開車、性能考核情況寶鋼提前為6號(hào)制氧機(jī)準(zhǔn)備好了所需要的外部條件,這是順利完成單機(jī)試車、裸冷試驗(yàn)、空分冷開車、性能考核等一系列重要工作的關(guān)鍵措施。

  水、電、蒸汽、儀表氣源、大流量的高壓氮?dú)獾忍崆拜斉涞浆F(xiàn)場(chǎng),為試車工作贏得了時(shí)間。例如,使用高壓蒸汽清洗組裝前的管子和管材,既節(jié)省人力,清洗的效果又好;利用高壓氮?dú)膺M(jìn)行大直徑管道的爆破吹刷、小直徑管道的直接吹掃,以及對(duì)氧氣管道連續(xù)地強(qiáng)力吹掃。通過吹掃作業(yè)避免了由于在廠區(qū)露天施工中的環(huán)境差、施工周期長(zhǎng)給各條管線可能帶來的灰塵污染的危險(xiǎn)性,這也是保證一次試車成功并能長(zhǎng)期、無故障運(yùn)行的重要措施。為此,當(dāng)所有的管線試壓成功后,對(duì)冷箱內(nèi)、外的大部分管線進(jìn)行了分段、分系統(tǒng)地吹掃。

  利用氮?dú)馓崆皩?duì)空氣增壓機(jī)、中壓氮壓機(jī)進(jìn)行了無負(fù)荷試車,在1999年3月10日前完成了增壓機(jī)的無負(fù)荷試車, 3月18日前完成了氮壓機(jī)的無負(fù)荷試車,為裸冷試驗(yàn)的提前進(jìn)行爭(zhēng)取了時(shí)間。

  311裸冷試驗(yàn)1999年3月19日,啟動(dòng)主空壓機(jī)投入正常運(yùn)行,調(diào)整空氣預(yù)冷塔(E2416)底部水位控制正常后,分別加熱吸附器A2626A、B , 20日打開閥HV2615 ,向冷箱內(nèi)送氣,開始吹除、干燥所有的工藝管線, 22日經(jīng)過全面地分析,確認(rèn)整個(gè)裝置已經(jīng)干燥合格,啟動(dòng)增壓機(jī)進(jìn)行負(fù)荷試車,同時(shí)進(jìn)行了兩臺(tái)膨脹機(jī)的試車,當(dāng)三臺(tái)機(jī)組試車相繼成功后,轉(zhuǎn)入正常的裸冷運(yùn)行,兩臺(tái)膨脹機(jī)均以80 %以上的負(fù)荷工作,冷箱內(nèi)的低溫容器和管線的溫度隨著時(shí)間推移而不斷降低,當(dāng)膨脹機(jī)后的溫度不再下降,*低溫度為- 105℃,主熱冷端和主塔各點(diǎn)溫度平均約為- 90℃。試驗(yàn)達(dá)到了預(yù)期的目的。24日停增壓機(jī)和兩臺(tái)膨脹機(jī),加熱冷箱到常溫后,停止主空壓機(jī)運(yùn)行。

  1999年3月25日開始修改三個(gè)主冷凝蒸發(fā)器的液氧入口管道上的節(jié)流孔板的位置,修改工作幾天后就完成了,接著對(duì)主冷液氧側(cè)的局部系統(tǒng)進(jìn)行再次試壓,合格后,施工人員對(duì)整個(gè)冷箱內(nèi)的所有的管線、管道支架、塔器吊架和支撐自上而下的進(jìn)行細(xì)致檢查,沒發(fā)現(xiàn)由于低溫所造成的硬性損傷部位。然后對(duì)所有的焊縫進(jìn)行系統(tǒng)查漏,并對(duì)查出的幾個(gè)新漏點(diǎn)作好處理,裸冷試驗(yàn)結(jié)束。

  312空分冷開車28日15點(diǎn)啟動(dòng)主空壓機(jī),開始了**次空分冷開車。首先,對(duì)冷箱內(nèi)塔器和管線進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的干燥,經(jīng)全面地取樣分析合格,然后開始通過各產(chǎn)品液體管線對(duì)液體貯罐進(jìn)行徹底地干燥、吹除,到分析合格為止,為液體的輸送、儲(chǔ)存作好了準(zhǔn)備。5月2日15點(diǎn)16分啟動(dòng)增壓機(jī),緊接著15點(diǎn)46分依次啟動(dòng)兩臺(tái)透平膨脹機(jī),開始了正式的冷開車。經(jīng)過全面地緩慢冷卻設(shè)備,從5月3日9點(diǎn)20分開始,按照正常氣路,分別緩慢地預(yù)冷工藝液氧泵P3366A、B ,產(chǎn)品氧泵P3568A、B ;產(chǎn)品氮泵P3569A、B ;粗氬塔回流液泵P4566A、B.

  工藝液氧泵的功能是把低壓塔的回流液送到主冷(E3226A、B、C) ,冷卻壓力塔的上升蒸汽,而成為壓力塔的回流液;相反,產(chǎn)生的氣氧又回到低壓塔,成為該塔的上升蒸汽。平時(shí)一臺(tái)泵運(yùn)行另一臺(tái)備用,備用的一臺(tái)可以長(zhǎng)期處于低溫帶液、低速旋轉(zhuǎn)、在線備用的狀態(tài)。正常運(yùn)行中,兩臺(tái)泵之間的交換開停,只影響兩個(gè)液氧液位的升高和降低,不會(huì)影響兩級(jí)精餾塔的生產(chǎn)運(yùn)行工況。泵的送出量由回流閥的開度大小來控制,而閥的開度大小受液位LIC3212的高度自動(dòng)控制。泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá)是變頻調(diào)控、防爆型電機(jī),操作人員可以根據(jù)總體生產(chǎn)工況來設(shè)定電機(jī)的負(fù)荷大小,這兩種控制方式相結(jié)合,滿足了工藝控制的要求。

  產(chǎn)品氧泵P3568的功能是將低壓塔底部的合格的液氧加壓到要求的壓力后,經(jīng)主換熱器E3116復(fù)熱后送入氧產(chǎn)品輸出管網(wǎng)。運(yùn)行方式與控制、操作方法,四組(8臺(tái))泵均一樣。

  產(chǎn)品氮泵P3569的功能是將高壓塔頂部的合格的液氮加壓后,送入主熱,先氣化后復(fù)熱到常溫,再輸送到*終用戶。

  粗氬塔回流液泵P4566的功能是將第二級(jí)粗氬塔(T4111)*低部位的回流液輸送回到**級(jí)粗氬塔(T4110)的頂部,把兩級(jí)粗氬塔串聯(lián)起來,使得粗氬塔的填料層高可以不受操作壓力、塔高阻力等因素的限制,從而保證了粗氬中含氧小于1×10 - 6的硬指標(biāo)。

  當(dāng)用低溫氣體對(duì)各臺(tái)泵及泵前后的管線進(jìn)行了充分地冷卻一段時(shí)間后,根據(jù)整體設(shè)備冷卻狀況,調(diào)整各泵的氣體流量或停止一段時(shí)間的冷卻。于5月3日23點(diǎn)低壓塔的液氧液位達(dá)到5618 %時(shí),開始利用液體緩慢繼續(xù)冷卻P3366A、B泵,當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)P3366A、B泵處于液體浸泡之中后,通過回流閥HIC3358、HIC3368進(jìn)行試運(yùn)行和控制功能的實(shí)際檢驗(yàn),確認(rèn)無問題。但發(fā)現(xiàn)了泵體前后的法蘭有漏液現(xiàn)象,停泵處理后,等待重新冷卻、啟動(dòng)。

  顯而易見,**次冷開車的后期也必須經(jīng)過對(duì)各臺(tái)泵進(jìn)行無負(fù)荷試車、負(fù)荷試車的過程,用液體冷卻泵和**次升壓過程中出現(xiàn)漏液的情況較多,一旦發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)就必須停泵處理,每臺(tái)泵都需要一段時(shí)間,才能達(dá)到正常運(yùn)行狀態(tài)。因此,經(jīng)過5月4日白班的一系列作業(yè)之后,到17時(shí)工藝氧泵P3366、產(chǎn)品氧泵P3568開始進(jìn)入穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài),主冷平均液氧液位L13208、9、10穩(wěn)定在30 % ,產(chǎn)品氣氧流量為15040m 3 / h、氧氣壓力為1833kPa ;低壓塔液氧液位LIC3212為6316 % ,其阻力PDI3211為11284kPa , PDI3212為31842kPa ;低壓塔的壓力PIC3271為3616kPa ;高壓塔頂部的液氮液位LIC3211為1616 %;高壓塔的回流液量FIC3206為52312m 3 / h ,其底部壓力PI3201為38714kPa ,塔的阻力PDI3202為12145kPa.以上幾個(gè)主精餾塔的關(guān)鍵的運(yùn)行參數(shù)表明,空分系統(tǒng)已經(jīng)在正常(加工空氣量為155000m 3 / h)工況下,即在50 %的設(shè)計(jì)能力的工況下,向穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)化。

  當(dāng)5月5日10時(shí)加工空氣量FIC2615穩(wěn)定控制在179728m 3 / h之下,氧氣流量為34569m 3 / h ,其中,出冷箱的氧氣壓力為2969kPa ,純度9918 %;低壓產(chǎn)品氮?dú)獬隼湎涞牧髁繛?8912m 3 / h ,含氧小于1×10 - 6;產(chǎn)品氮泵P3569A、B處于試車之中;膨脹機(jī)X3471B正常運(yùn)行,膨脹量為21404m 3 / h ,X3471A備用;增壓機(jī)四級(jí)排出壓力為5971kPa ,流量為70696m 3 / h ,三級(jí)排出壓力為3305kPa、流量為21311m 3 / h ,工作負(fù)荷為設(shè)計(jì)能力的60 %.

  5日15時(shí),產(chǎn)品氮泵P3569轉(zhuǎn)入穩(wěn)定運(yùn)行,高壓氮?dú)饬髁繛?4609m 3 / h ,壓力為2990kPa ,含氧小于1×10 - 6。此時(shí),主塔的重要運(yùn)行參數(shù)如下:LIC3201為5115 %; PI3201為40516kPa ; PDI3202為15126kPa ;FIC3206為88746m 3 / h ;LIC3211為4817 %;LI3208、9、10為32 %;LIC3212為5718 %;PDI3211為11528kPa ;PDI3212為41103kPa ;LIC3208為2217 %;PIC3271為2916kPa.粗氬塔T4111的運(yùn)行參數(shù):PIC4112為3212kPa ;LIC4110為3212kPa ;LIC4112為1618 %;FIC4112為68812m 3 / h ,其他參數(shù)沒有大的變化。上述的工況參數(shù)表明,主體系統(tǒng)的冷開車過程基本結(jié)束,可以轉(zhuǎn)入粗氬系統(tǒng)的調(diào)純操作,以及液體氧、氮貯罐的預(yù)冷和置換。

  5月6日凌晨,在粗液氬塔回流液泵P4566A、B試車成功后,剛剛開始向T4110的頂部送液體期間,操作人員聽到了來自冷箱中部的冷箱外殼被凍裂的響聲,然后看到了向外噴出的冷氣和珠光砂,很快初步確認(rèn),原因是此泵后的液體管道可能被損害所致。立即停止了P4566A、B泵的運(yùn)行。為此,中止冷開車,重新排液,把低溫系統(tǒng)加熱到常溫后,扒出了少量珠光砂,找出了被損壞處,證實(shí)了*初的判斷。被損壞的直接原因是管道支架邊緣頂穿管下部。經(jīng)過修改支架及管線的標(biāo)高,更換管段試壓合格,重新充裝珠光砂后,清掃干凈現(xiàn)場(chǎng)。

  1999年5月23日10時(shí)15分啟動(dòng)主空壓機(jī)運(yùn)行, 11時(shí)投入分子篩吸附裝置,開始干燥空分系統(tǒng); 24日12時(shí)48分啟動(dòng)增壓機(jī); 13時(shí)30分依次啟動(dòng)兩臺(tái)膨脹機(jī),開始冷卻設(shè)備; 26日3時(shí)啟動(dòng)P3366A、B ; 27日2時(shí)啟動(dòng)P3568A、B ; 7時(shí)55分啟動(dòng)P3369A、B ; 12時(shí)啟動(dòng)P4566A、B ,此時(shí)機(jī)組按100 %的設(shè)計(jì)工況運(yùn)行,即加工空氣量為

  300000m 3 / h ,氧氣產(chǎn)量為60000m 3 / h ,液氧、液氮產(chǎn)品已經(jīng)開始正常生產(chǎn),開始對(duì)二級(jí)粗氬塔進(jìn)行生產(chǎn)工況的調(diào)整,降低了塔的控制壓力, PIC4112為22kPa、PIC4111約為30kPa ,以增加進(jìn)塔的上升蒸汽和回流液,同時(shí)十分注意穩(wěn)定主塔系統(tǒng)的工況,特別注意容易波動(dòng)的各個(gè)流量和液位的穩(wěn)定,對(duì)閥門開度的更改,每次都不能大;在工況波動(dòng)大時(shí),可改為手動(dòng)進(jìn)行緩慢調(diào)節(jié)。

  經(jīng)過一系列的試運(yùn)行,并摸索出主要控制參數(shù)的*佳選擇范圍,氧、氮產(chǎn)品的純度、壓力、產(chǎn)量均穩(wěn)定在要求范圍之內(nèi), 6月3日高壓氧、氮產(chǎn)品被送入用戶管網(wǎng), 6月8日通過氮壓機(jī)把中壓氮送入用戶管網(wǎng)。而且開始投入精氬塔T4112運(yùn)行, 6月9日合格的液氬產(chǎn)品被送入貯罐,進(jìn)行置換,經(jīng)分析罐內(nèi)液氬合格,冷開車工作徹底結(jié)束。

  313性能考核在設(shè)備運(yùn)行之中,對(duì)各臺(tái)分析儀表進(jìn)行了校驗(yàn),對(duì)各流量計(jì)的工作狀態(tài)。測(cè)量準(zhǔn)確性進(jìn)行了檢查、確認(rèn),也對(duì)與考核有關(guān)的電氣檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行了確認(rèn),以確保性能考核的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和可靠性。

  檢查中發(fā)現(xiàn),主要流量測(cè)量點(diǎn)所顯示的同一時(shí)刻的數(shù)據(jù),完全符合物料平衡理論計(jì)算結(jié)果,基本上不需要進(jìn)行修正??己私Y(jié)果見。典型工況、各變負(fù)荷工況的成組數(shù)據(jù)列于。

  從變負(fù)荷數(shù)據(jù)中可知,氧氣提取率基本不變,每組都基本符合加工空氣量比氧氣量近似等于5∶1的簡(jiǎn)單算式。當(dāng)負(fù)荷小時(shí),各精餾塔的阻力小,系統(tǒng)壓力低;當(dāng)負(fù)荷70 %時(shí),空壓機(jī)后的放空閥留有一定的開度,說明減少了變負(fù)荷后的節(jié)能效率。

  但70 %的C工況中,氬生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)品合格。從主熱熱端溫差來看,*小溫差僅018℃,*大溫差有318℃,復(fù)熱不足冷損少,液體生產(chǎn)有保障。

  4綜合評(píng)述空分冷箱內(nèi)總體布置簡(jiǎn)捷,方便了安裝;產(chǎn)品內(nèi)壓縮工藝克服了原來設(shè)備一直無法解決的碳?xì)浠衔锏任kU(xiǎn)雜質(zhì)的不斷積累,而導(dǎo)致爆炸的可能性,增加了對(duì)惡劣大氣條件的適應(yīng)性,特別針對(duì)化工廠的空氣環(huán)境來說,更為合適;自動(dòng)跟蹤四個(gè)變負(fù)荷工況,操作方便,故障率少,能長(zhǎng)時(shí)間可靠穩(wěn)定地運(yùn)行;各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均處于世界先進(jìn)水平,氧氣提取率為9912 % ,制氧單耗為0138kWh/ m 3 O 2,壓縮產(chǎn)品氧(氮、氬)達(dá)310MPa送至用戶管網(wǎng),其單位產(chǎn)品壓縮耗電01169kWh/ m 3;氬的提取率為8511 %.比武鋼引進(jìn)的兩臺(tái)林德30000m 3 / h制氧機(jī)技術(shù)水平又提高了一大步。

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