馬鋼股份公司為配合三鋼廠板坯連鑄工程而建立的 7煤氣加壓站, 其主體設(shè)備由 3 臺(tái) 4L D9 10煤氣壓縮機(jī)、一座 1 000 mm 脫萘塔和兩組 8 m ×8 m 脫硫箱組成。7加壓站 90 年代初投產(chǎn)以來, 由于距離焦化廠較近, 其焦?fàn)t煤氣質(zhì)量一直較差,H 2 S的含量在 2 500~ 3 500 m g m 3, 含萘量 1 800~2 500 m g m 3, 隨著三鋼廠六機(jī)六流切割機(jī)、異型坯連鑄切割機(jī)的相繼投產(chǎn), 煤氣用量從原來 500 m 3 h增至現(xiàn)在的 1 200 m 3 h, 煤氣凈化設(shè)施的處理能力不足; 而且該型壓縮機(jī)原為空氣壓縮機(jī), 改變介質(zhì)后, 廠家對(duì)冶金企業(yè)焦?fàn)t煤氣質(zhì)量估計(jì)不足, 設(shè)計(jì)和制造方面考慮不周, 系統(tǒng)運(yùn)行狀況一直不理想, 故障頻繁, 為此, 馬鋼對(duì)加壓站系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查并且采取了若干改造措施, 取得明顯效果。
2煤氣壓縮機(jī)系統(tǒng)的改造
4L D9 10 型煤氣壓縮機(jī)原為空氣壓縮機(jī), 由于進(jìn)口介質(zhì)的改變, 焦?fàn)t煤氣雖然經(jīng)過脫萘、脫硫, 但是焦?fàn)t煤氣中還是含有相當(dāng)一部分的雜質(zhì), 壓縮機(jī)的自動(dòng)排污系統(tǒng)工作一直不正常, 往往兩三天自動(dòng)排污閥就完全堵塞, 須停機(jī)檢修。不但維修排污閥工作量很大, 而且也造成了氣缸內(nèi)沉積焦油和水等雜質(zhì), 使氣缸有異常聲音; 氣缸內(nèi)集水, 容易造成水擊事故; 排污閥失靈, 容易造成吸排氣閥密封不好, 使一級(jí)壓力過高和二級(jí)壓力下降; 因此壓縮機(jī)往往運(yùn)行一周就要停機(jī)檢修清洗; 排污閥不正常, 對(duì)中間冷卻器和后冷卻器污染腐蝕嚴(yán)重, 影響壓縮機(jī)冷卻系統(tǒng)的工作壽命, 兩個(gè)月就要檢修清洗, 中冷器和后冷器兩年左右就要更換, 使檢修任務(wù)加重、生產(chǎn)成本上升, 嚴(yán)重影響三鋼廠生產(chǎn)。
原排污閥系統(tǒng)因設(shè)計(jì)欠考慮, 排污時(shí)排出的煤氣直接排入地溝, 使地溝內(nèi)煤氣含量超標(biāo),CO 含量*高時(shí)能達(dá)到 2×10 - 3, 不僅危及操作人員的人身安全, 而且對(duì)地溝內(nèi)的大量電纜和儀表導(dǎo)線的腐蝕也相當(dāng)嚴(yán)重, 威脅到設(shè)備的安全運(yùn)行。
改造方案: 在機(jī)組的一級(jí)及二級(jí)排污出口管和自動(dòng)排污閥之間加裝一只三通閥, 分別連接排污出口管自動(dòng)排污閥及新加裝的排污管。加裝的排污管上裝一手動(dòng)排污閥, 再通過地溝安裝一根 25 mm的管道, 把手動(dòng)排污和自動(dòng)排污直接連通在 25 mm 的管道上通向室外, 定期排污。這樣不僅不影響自動(dòng)排污閥的工作, 又可使用手動(dòng)排污閥進(jìn)行排污,降低自動(dòng)排污系統(tǒng)的工作頻率, 減少故障。實(shí)踐證明, 壓縮機(jī)運(yùn)行周期從原來的七八天增加到三個(gè)月;水冷卻系統(tǒng)從原來兩三個(gè)月延長(zhǎng)至半年以上, 而且減少了對(duì)電纜等設(shè)備的腐蝕, 消除了安全隱患。
3脫萘塔的改造
3. 1塔頂結(jié)構(gòu)的改造
不僅影響脫萘系統(tǒng)的運(yùn)行, 更造成了下道工序即煤氣壓縮機(jī)的氣源不足、壓力偏低等問題, 無法保證三鋼板坯的煤氣正常供應(yīng)。
改造方案: 原塔頂為一整體, 無法打開頂部, 改造的方法是將捕霧器至出口管之間斷開, 把被堵塞的塔頂捕霧器絲網(wǎng)逐一清洗或更換, 考慮到煤氣設(shè)備動(dòng)火檢修, 和油庫區(qū)動(dòng)火的難度, 在出口管處加焊一對(duì)法蘭, 便于以后檢修和處理故障。
3. 2底部加裝排污管閥
由于脫萘工藝要求每隔 10 m in 啟動(dòng)油泵向塔內(nèi)噴淋 10 s 的- 10輕柴油, 柴油經(jīng)循環(huán)使用多次噴淋后產(chǎn)生大量的水污混合物進(jìn)入填料系統(tǒng)。由于是間隔噴淋, 所以有足夠的時(shí)間使柴油中的水油混合物沉淀到油槽底部, 即油泵管入口處。隨著水污混合物的增多, 油泵工作時(shí), 抽取向塔內(nèi)噴淋的是水污油混合物而不是純柴油, 使脫萘效率下降, 一般在50%~ 70% 之間, 嚴(yán)重影響脫萘效率和壓縮機(jī)工作壽命。以前我們經(jīng)常更換油槽內(nèi)柴油來提高脫萘效率, 因此, 柴油消耗量很大, 一年要消耗柴油 90 t.
改造方案: 在脫萘塔油槽底部安裝一根 20 mm 排污管和排污閥, 每班定時(shí)排污, 排出的油污通過新安裝的管道進(jìn)入地下油池, 沉淀分離后柴油再回收利用。經(jīng)過改造后, 脫萘效果一直保持在 90%以上, 而且輕柴油消耗量大大下降, 經(jīng) 3 年實(shí)踐證明, 一年只用柴油 20 t, 僅柴油消耗量減少 70 t, 每年節(jié)約成本 24 萬元。
3. 3脫萘塔進(jìn)出口管道加裝吹掃管
脫萘塔進(jìn)出口管道直徑 300 mm , 因離焦化廠較近, 加之用戶煤氣用量增加一倍以上, 而且設(shè)計(jì)時(shí)未考慮清掃設(shè)施, 經(jīng)過一段時(shí)間后管道內(nèi)焦油和萘的沉積物占管道的一半以上, 致使壓縮機(jī)前的煤氣壓力偏低, 影響用戶生產(chǎn)。
改造方案: 在脫萘塔進(jìn)出口管道下端彎管處各安裝一根 50 mm 的排污閥, 在管道上端安裝一個(gè)20 mm 蒸汽吹掃頭, 運(yùn)行一段時(shí)間后, 定期或利用三鋼廠檢修時(shí)的蒸汽吹掃, 消除了隱患, 提高了輸送能力, 保證用戶生產(chǎn)。
4其他改造項(xiàng)目
4. 140 m 3低壓罐的改造焦?fàn)t煤氣經(jīng)過脫萘、脫硫工序后, 煤氣中還含有相當(dāng)一部分雜質(zhì)和水份, 煤氣在低壓罐內(nèi)停留時(shí)間短, 導(dǎo)致壓縮機(jī)進(jìn)口煤氣含水量較高, 使壓縮機(jī)氣缸內(nèi)積水, 故在 40 m 3低壓罐出口處加裝厚約 140mm的細(xì)不銹鋼絲網(wǎng), 進(jìn)一步降低煤氣中水份和雜質(zhì), 改善壓縮機(jī)前煤氣質(zhì)量, 優(yōu)化煤氣壓縮機(jī)的運(yùn)行環(huán)境。
4. 2脫硫箱進(jìn)出口水封的改造脫硫箱進(jìn)出口水封溢流管是一根 15 mm 管道, 從水封上部插入水封內(nèi)底部, 因年久加之焦?fàn)t煤氣中雜質(zhì)較多和腐蝕嚴(yán)重, 使溢流管堵塞而失去作用, 無法判斷水封的水位, 使水進(jìn)入脫硫箱或連體水封的另一側(cè), 造成煤氣斷絕。為此, 在脫硫水封底部接 25 mm 的U 型膠管, 廢除原溢流管,U 型管上安裝一個(gè) 25 mm 閘閥, 便于清灰和排污; 同時(shí)在新增的溢流管上加一個(gè)活節(jié)裝置, 便于檢修或更換,解決了水封的水位判斷和溢流管堵塞問題。
5結(jié)語
以上幾個(gè)方面的改造于 1995 年基本完成, 經(jīng)過4 年運(yùn)行實(shí)踐證明, 上述改造收效明顯, 不僅降低了運(yùn)行成本, 而且消除了安全隱患, 確保了三鋼廠高壓焦?fàn)t煤氣的供應(yīng)。
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