1流程及主要設(shè)備
?。?)工藝流程:半水煤氣自脫硫經(jīng)靜電除焦器、緩沖器后壓力為720kPa,進(jìn)入壓縮機(jī)一級(jí)壓縮至0.22MPa;經(jīng)一級(jí)冷卻分離器冷卻、油水分離后進(jìn)入二級(jí)壓縮至0.70MPa;經(jīng)二級(jí)冷卻分離器冷卻、油水分離后進(jìn)入三級(jí)壓縮至1.5MPa;經(jīng)三級(jí)冷卻分離器后送變換工序,變換后氣體繼續(xù)進(jìn)入丙碳工序脫碳,再進(jìn)入四級(jí)壓縮至4.5MPa;經(jīng)四級(jí)冷卻分離器冷卻、油水分離后進(jìn)入五級(jí)壓縮至12.0MPa;經(jīng)五級(jí)冷卻分離器冷卻、油水分離后送精煉系統(tǒng),制成合格精煉氣;再經(jīng)六級(jí)壓縮至25.031.4MPa,經(jīng)六級(jí)冷卻分離器冷卻、油水分離后送合成系統(tǒng)。各油水分離器油水回收到集油槽,挾帶出的氣體回收到壓縮機(jī)進(jìn)口緩沖槽。
(2)MH-92/314氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)主要技術(shù)參數(shù)如下:
容積流量(一級(jí)吸入狀態(tài)):92m 3 /min;一級(jí)吸入狀態(tài)壓力(絕壓):0.1235MPa;一級(jí)吸入狀態(tài)溫度:35;*終排氣壓力(絕壓):31.5MPa;行程:280mm;主軸轉(zhuǎn)速:428r/min;電機(jī)功率:1585kW;冷卻水消耗量:170t/h;潤滑油消耗量(氣缸、填料):2.4kg/h.
?。?)主要設(shè)備型號(hào)規(guī)格如下:
氫氮?dú)鈮嚎s機(jī):MH-92/314;一級(jí)水冷器:SL6-50-00F=52.4m 2;二級(jí)水冷器:SL10-50-00F=55.0m 2;三級(jí)水冷器:SL25A-45-00F=55.0m 2;四級(jí)水冷器:5150026101020F= 22.05m 2;五級(jí)水冷器:57003050600F=18.10 m 2;六級(jí)水冷器:57002610600F=17.27 m 2;集油槽:14003900V=5.50m 3。
2技改及生產(chǎn)情況
面布置,壓縮機(jī)管道、設(shè)備位置的提高方便了檢修和維護(hù)。冷卻系統(tǒng)在室內(nèi)為一、二、三級(jí)立式水冷器,室外四、五、六級(jí)循環(huán)水夾套式水冷器,與我廠原有噴淋式水冷器相比,采用這種方式減小了冷卻器占地面積、冷卻水用水量和避免了噴淋式水冷器水霧對(duì)生產(chǎn)操作環(huán)境的影響,壓縮機(jī)系統(tǒng)用油在室外集油槽回收。并網(wǎng)投產(chǎn)至今,開車一次成功,運(yùn)行情況平衡,生產(chǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)率達(dá)到銘牌指標(biāo)。與我廠原L3.3-17/320壓縮機(jī)相比具有顯著優(yōu)越性,其主要特點(diǎn)是工藝通用性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、出率高、內(nèi)漏減少、維修管理方便。在施工過程中,我廠根據(jù)實(shí)際情況對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)子自重產(chǎn)生撓度影響同軸度進(jìn)行校正,重新調(diào)整電機(jī)水平度,將機(jī)身水平度略增大,形成外端面高,靠電機(jī)端面低的狀態(tài),減小對(duì)安裝的影響。在試車中發(fā)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)子向北竄動(dòng)3mm,系定、轉(zhuǎn)子間磁場中心位置與電機(jī)軸頸、軸瓦中心位置不一致造成,征得電氣部門意見后將定子向南平移3mm.由于該機(jī)與我廠現(xiàn)有M8、H8、M12不同,每缸一列取消了平衡段,高壓級(jí)兩端壓力差明顯減少,不僅氣體內(nèi)漏情況明顯改善,活塞環(huán)與缸套的磨損也降低,壓縮機(jī)的使用壽命延長。
生產(chǎn)能力比較:我廠MH壓縮機(jī)使用前生產(chǎn)能力約為3.3萬t/a,即3臺(tái)L3.3-17/320壓縮機(jī)生產(chǎn)能力約0.7萬t/a,1臺(tái)H8約0.5萬t/a,1臺(tái)M8約0.5萬t/a,2臺(tái)M12約1.5萬t/a.新增3臺(tái)MH-92/314壓縮機(jī)投入使用后的生產(chǎn)能力為31.3=3.9(萬t/a)。
3對(duì)有關(guān)幾個(gè)問題的探討
3臺(tái)MH壓縮機(jī)在我廠運(yùn)行總體情況良好,易于操作,方便維護(hù)。關(guān)于如何正確進(jìn)行設(shè)備選型、適合現(xiàn)有工藝流程、科學(xué)管理值得研究,現(xiàn)就我廠MH壓縮機(jī)以下幾個(gè)技術(shù)問題進(jìn)行探討。
壓縮機(jī)水冷卻系統(tǒng),目前我廠為循環(huán)冷卻水系統(tǒng),使用過程中存在一、二、三級(jí)水冷器使用周期較短,特別是在夏季高溫季節(jié),須平衡各級(jí)冷卻器用水量。主要原因是氣體質(zhì)量和冷卻水質(zhì)量引起,使水冷卻器列管堵塞,清洗周期達(dá)不到要求,維修費(fèi)用提高和停車損失增加。改善前工序氣體質(zhì)量可提高水冷器換熱效果和減少由此氣體夾帶雜質(zhì)引起對(duì)列管的堵塞。為此,對(duì)一、二級(jí)水冷器規(guī)格提出改進(jìn)方案:設(shè)計(jì)壓力,一、二級(jí)水冷器均改為1.0MPa,殼體及管束規(guī)格和裝配尺寸均與原一級(jí)水冷器(SL6-50-00)一樣;折流板間距改大,改善換熱效果。冷卻水采用循環(huán)水,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水中存在沉淀物,在上水總管處增加排油污管道將沉淀物及油污排出(如所示)。對(duì)于循環(huán)水中沉淀物在管壁的沉積會(huì)影響一、二、三級(jí)水冷器的傳熱效果,須加強(qiáng)循環(huán)水的管理,定期清理,增加排污處理或沉淀池裝置,以改善水質(zhì)和換熱效果,提高壓縮機(jī)的打氣量。在運(yùn)行過程中,曾由于五級(jí)水冷夾套式排管出口氣體溫度高,嚴(yán)重影響精煉等工序生產(chǎn),決定不調(diào)換排管,而在排管上增加一對(duì)進(jìn)出口水管,氣體出口溫度由55下降到38左右,這樣在不增大用水量的前提下,改善室外水夾套排管換熱面積不足的問題。
操作閥架及管路安裝處理,為了方便操作,減少工人工作量,根據(jù)我廠流程情況作了如下處理:在每級(jí)出口設(shè)回路閥(101106閥),與總回連接,便于緩和開停車時(shí)均勻調(diào)節(jié)負(fù)荷和氣閥的安全交替操作。系統(tǒng)切斷閥采用雙閥,一只常開,一只用于系統(tǒng)操作,便于在非系統(tǒng)停車情況下調(diào)換閥門。取消了隨機(jī)止回閥,因?yàn)閱蜗蛑够亻y使用時(shí)敲聲大,在使用一段時(shí)間后密封效果也不好,安裝后使管路復(fù)雜化和增加檢修難度。對(duì)于管道振動(dòng)較大的現(xiàn)象,宜在適當(dāng)?shù)奈恢貌扇〖庸檀胧构艿?、設(shè)備的振動(dòng)情況得以改善。
壓縮機(jī)的配套除電器和儀表外,管道、管件、緩沖器、水冷器占了很大比重。應(yīng)在各自工序情況下與供應(yīng)商友好協(xié)商,選擇采用。我廠從合成高可靠性主要易損件設(shè)計(jì)壽命半年,實(shí)際可達(dá)一年或更長易維修性無論拆缸、裝填料還是換套,均不需超過2人便可完成我們以*多、*廣泛具有各類生產(chǎn)特點(diǎn)的用戶向您推薦,從中您可以找到與己類似的作為參考,同時(shí)我們還有自取消平衡段技術(shù)以來出現(xiàn)的一系列正負(fù)兩方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)可供借鑒。
如果在心臟上動(dòng)手術(shù),您選擇什么樣的大夫同樣,改造壓縮機(jī)是一件慎之又慎的大的工藝特點(diǎn)和安裝能力出發(fā)作了如下修正:免供管道、閥門、管件,自行重新設(shè)計(jì)后再購置材料,做到物盡其用,避免了浪費(fèi)。46級(jí)水冷器采用自行設(shè)計(jì)的夾套式排管水冷器,改善操作和生產(chǎn)環(huán)境,節(jié)約水資源。
加強(qiáng)潤滑管理,根據(jù)我廠的實(shí)踐,將刮油器刮下的機(jī)油回入油箱是一種得不償失的做法,這部分油另作處理。
壓縮機(jī)二級(jí)活塞環(huán)由于內(nèi)側(cè)兩活塞環(huán)的間隙大于壓縮機(jī)的行程(S=280),使得氣缸中間和兩端的磨損不一樣,建議在安裝前加大倒角,安裝時(shí)調(diào)整好余隙,使活塞工作區(qū)固定在原有位置,避免活塞環(huán)由此引起的敲缸現(xiàn)象。
關(guān)于如何延長一、二、三級(jí)立式水冷器使用周期,經(jīng)一段時(shí)期觀察,我們注意到一段水冷器氣體管壁一般不會(huì)結(jié)垢。我們認(rèn)為原因是一段進(jìn)口氣體中夾帶的雜質(zhì)不易形成垢層,而在后面兩段,壓縮后的氣體干燥附著在管壁后,不易流動(dòng)而沉積,應(yīng)對(duì)前工序氣體凈化裝置再作改進(jìn),改善氣體質(zhì)量,提高換熱器換熱效果。
4經(jīng)濟(jì)效益
MH-92/314壓縮機(jī)與原3臺(tái)L機(jī)和M8、H8、2臺(tái)M12相比,產(chǎn)量增加3%,消耗明顯下降。
可以看出,MH壓縮機(jī)投運(yùn)后,油耗大大減少,噸氨油耗由1.09kg下降到0.58kg,每年減少壓縮機(jī)用油9萬元;噸氨電耗由961kWh下降到911kWh,每年可節(jié)約用電約102萬元;由于MH-92/314壓縮機(jī)每缸一列取消了平衡段,高壓級(jí)兩端壓力差明顯減小,內(nèi)漏減少,工藝指標(biāo)也得到改善,變換氣中CO2體積分?jǐn)?shù)從原來的27%提高到28.2%左右,相應(yīng)減少了前后工序物耗;冷卻水采用閉路循環(huán),每年可減少水資源使用費(fèi)、排污費(fèi)約80萬元;由于工藝通用性強(qiáng),結(jié)構(gòu)合理,維修管理方便,每年可減少設(shè)備維護(hù)費(fèi)12萬元。與原壓縮機(jī)相比,每年可減少約210萬元的能耗等費(fèi)用支出,它的投運(yùn)不僅為我廠擴(kuò)大生產(chǎn)創(chuàng)造了條件,也提高了管理水平和勞動(dòng)效率。從該機(jī)實(shí)際運(yùn)行的情況看,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求和節(jié)能降耗目的,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
網(wǎng)友評(píng)論
共有0條評(píng)論