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苯酮除蠟設(shè)施壓縮機(jī)避振喘扼制體系革新

發(fā)布日期:2011-07-05 來源: 中國空壓機(jī)網(wǎng) 查看次數(shù): 777 

核心提示:
  

  1離心壓縮機(jī)的喘振

  喘振是離心壓縮機(jī)的一種特殊現(xiàn)象。任何離心式壓縮機(jī)在某一固定的轉(zhuǎn)速下,都有一個(gè)*高工作壓力。在此壓力下,有一個(gè)相應(yīng)的*低流量。

  當(dāng)離心壓縮機(jī)出口的壓力高于此數(shù)值時(shí),就會(huì)產(chǎn)生喘振。

  在進(jìn)入喘振范圍時(shí),壓縮機(jī)不能產(chǎn)生與排出管線中設(shè)計(jì)確定的相同壓力,在短時(shí)間里將以相反方向通過壓縮機(jī)。產(chǎn)生倒流后,排氣壓力迅速下降。而出口壓力降低后,又可恢復(fù)正常供氣量。

  如操作條件不能迅速改變,會(huì)出現(xiàn)倒流現(xiàn)象。這樣反復(fù)的過程即為壓縮機(jī)的喘振。

  喘振發(fā)生時(shí)機(jī)組強(qiáng)烈振動(dòng),造成壓縮機(jī)迷宮密封的損壞,使?jié)櫥透Z入流道,影響冷卻器或冷凝器的效率。嚴(yán)重的喘振很容易造成轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng),燒壞止推軸瓦,更嚴(yán)重時(shí)可使壓縮機(jī)遭到破壞,損傷齒輪箱、電機(jī)及連接壓縮機(jī)的管線和設(shè)備。為保護(hù)設(shè)備,保證生產(chǎn)安全運(yùn)行,離心式氨壓縮機(jī)的防喘振控制,是機(jī)組控制中非常重要的部分。

  2氨壓機(jī)原有的防喘振控制

  酮苯氨冷凍站氨壓機(jī)均為西德波爾齊克(BORSIC)公司的離心式壓縮機(jī),壓縮機(jī)系統(tǒng)控制基本是引進(jìn)國外技術(shù)。氨壓機(jī)原有兩個(gè)防喘振控制閥:一個(gè)為冷流防喘振閥,氨壓機(jī)總出口的氣氨經(jīng)冷卻后,返回壓縮機(jī)入口的氨分離器;一個(gè)為熱流防喘振閥,氨壓機(jī)總出口溫度為123的氣氨直接返到壓縮機(jī)入口的氨分離器。冷流防喘振控制閥是以一段入口的吸入壓力為信號(hào),自動(dòng)控制閥的開度,以保證吸入流量為一定,使機(jī)組不喘振。而熱流防喘振控制閥為遙控控制,以用于負(fù)荷變化過大或在開車階段負(fù)荷尚未建立時(shí)保證機(jī)組正常運(yùn)行。

  以上的防喘振控制方案采用的是固定極限流量的防喘振控制方法。該控制原理是使壓縮機(jī)的流量始終保持大于某一定值流量,從而避免進(jìn)入喘振運(yùn)行。

  該控制方案的優(yōu)點(diǎn)是控制系統(tǒng)簡單,使用儀表較少,系統(tǒng)可靠性高。其缺點(diǎn)是壓縮機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)投運(yùn)過早,回流量較大,因此,能量損耗較大。

  為保護(hù)機(jī)組,降低能耗,避免防喘振閥頻繁開關(guān),在實(shí)際操作中,該機(jī)組的控制經(jīng)常是將防喘振閥置于手動(dòng)位置,當(dāng)壓縮機(jī)負(fù)荷不低于設(shè)計(jì)工況時(shí),不打開防喘振閥,而當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較小,電機(jī)功率低于額定功率1250kW時(shí),則手動(dòng)將防喘振閥打開,保證機(jī)組在不低于額定工況下運(yùn)行,防止喘振。這樣,機(jī)組的控制不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)精確的控制,機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,且當(dāng)氨系統(tǒng)由于事故原因使冷凝壓力突然上升或蒸發(fā)壓力突然下降,從而使機(jī)組吸入氣量過小時(shí),不能及時(shí)有效的避免機(jī)組發(fā)生喘振,不利于安全生產(chǎn)。

  3改造后的氨壓機(jī)防喘振控制

  為了減少壓縮機(jī)的能量損耗,本次改造增上了機(jī)組CCC防喘振控制系統(tǒng)。此控制系統(tǒng)的理論為可變極限流量的防喘振控制方案,使防喘振調(diào)節(jié)器沿著喘振曲線右側(cè)的一條安全操作線工作,盡量減少打開防喘振閥,降低能量損耗。

  首先,為了使操作盡可能的靠近喘振點(diǎn)工作,盡量降低能耗,又可確保機(jī)組不發(fā)生喘振, CCC公司在試車前,在機(jī)組聯(lián)鎖自保系統(tǒng)完好的前提下,改變?nèi)肟诨虺隹趬毫Γ藶槭箼C(jī)組發(fā)生喘振,實(shí)測(cè)出三點(diǎn)機(jī)組在不同條件下的喘振點(diǎn),把三點(diǎn)平滑的連接起來,即得到機(jī)組的喘振曲線。

  其次,是在喘振線的右側(cè),做出一條安全操作線,使防喘振調(diào)節(jié)器沿著喘振極限流量右側(cè)的一條安全操作線工組。為此,一是要獲得描述這一條安全操作線的數(shù)學(xué)方程,二是通過儀表實(shí)現(xiàn)這些運(yùn)算規(guī)律,組成可行的控制方案。

  CCC公司采用數(shù)學(xué)模擬法,用數(shù)學(xué)式來逼近喘振線。

  a和b的數(shù)值是由壓縮機(jī)的特性所決定的。

  根據(jù)防喘振保護(hù)曲線公式進(jìn)一步分析有關(guān)參數(shù)的相互關(guān)系,假定在壓縮機(jī)的進(jìn)口端測(cè)量流量Q1,測(cè)得差壓是P 1, P

  1 = P 1 M / zRT 1式中: P 1 -絕對(duì)壓力;M -分子量;z-壓縮因子;R-氣體常數(shù);T 1 -絕對(duì)溫度;1 -重度。

  : C= M / zR ,是一個(gè)常數(shù)。

  式中a和b值的確定,是根據(jù)實(shí)測(cè)的機(jī)組的防喘振曲線,在右側(cè)留出14%的安全余量,做出一條完全平行的曲線,即為防喘振控制曲線,再根據(jù)控制曲線流量與壓縮比的對(duì)應(yīng)關(guān)系,經(jīng)多次擬合,確定出a和b的值。

  中曲線b為模擬的防喘振控制曲線,安全余量為14%.曲線c為機(jī)- 501在設(shè)計(jì)條件下機(jī)組的運(yùn)行曲線。A點(diǎn)為實(shí)際操作點(diǎn)。

  此控制方案是采用在吸氣管路上設(shè)置節(jié)流調(diào)節(jié)閥,當(dāng)負(fù)荷減小,入口壓力降低時(shí),首先使用入口調(diào)節(jié)閥節(jié)流。吸氣管節(jié)流后,在轉(zhuǎn)速不變時(shí),氨壓機(jī)的體積流量和壓縮比的特性曲線不變。但由于吸入壓力減小,氨壓機(jī)的重量流量和排氣壓力將和吸入壓力成比例地減少。

  隨吸氣管的節(jié)流,氨壓機(jī)的排氣壓力和重量流量的關(guān)系將在連接工作點(diǎn)A和原點(diǎn)的直線上變化,對(duì)喘振點(diǎn),也即進(jìn)口節(jié)流的喘振線是連接原點(diǎn)和某一節(jié)流開度處測(cè)得的喘振點(diǎn)的放射線。

  由此可看出,進(jìn)口節(jié)流后流量的安全下限也降低,穩(wěn)定操作范圍增大,壓縮機(jī)就減少了出現(xiàn)喘振的可能。當(dāng)操作點(diǎn)已移至安全操作線上,而氣量還需進(jìn)一步減少時(shí),再打開冷流防喘振閥,使旁路循環(huán)的氣量與生產(chǎn)所需的氣量之和,比喘振點(diǎn)的流量稍大一些,以避免壓縮機(jī)進(jìn)入喘振范圍。

  若冷流防喘振閥閥全開后,仍不能使操作點(diǎn)在安全區(qū)內(nèi)運(yùn)行,則再打開熱流防喘振閥,增加氣氨循環(huán)量,以避免機(jī)組發(fā)生喘振。

  4改造的主要內(nèi)容

  ( 1)增上了美國CCC公司的系列4防喘振控制系統(tǒng)。

 ?。?2)根據(jù)CCC控制系統(tǒng)的要求,完善了機(jī)組入口溫度、各段出口的溫度、壓力指示儀表及總出口的流量測(cè)量儀表。且為了減少壓縮機(jī)入口壓力損失,入口流量測(cè)量元件將原有的孔板更換為文丘里。

 ?。?3)更換了氨壓機(jī)系統(tǒng)的五臺(tái)熱流防喘振閥和兩臺(tái)冷流防喘振閥。

  CCC控制系統(tǒng)能否有效的避免機(jī)組喘振,防喘振閥的運(yùn)行起著非常重要的作用。為了實(shí)現(xiàn)精確調(diào)節(jié), CCC控制系統(tǒng)對(duì)防喘振控制閥作了特殊要求:

  防喘振控制閥正常操作時(shí)CV值為壓縮機(jī)特性曲線與防喘振保護(hù)線交點(diǎn)處流量CV值,防喘振控制閥的選定CV值為此數(shù)值的1. 8 2. 2倍。

  防喘振控制閥要求控制死區(qū)小于1%,全行程開關(guān)時(shí)間小于2秒。

  根據(jù)以上要求,改造中將五臺(tái)氨壓機(jī)的熱流防喘振閥及冷流防喘振閥全部更換為FISHER公司的EZ系列調(diào)節(jié)閥。

 ?。?)為了既保證防喘振閥控制精度,又?jǐn)U大防喘振控制閥的控制范圍,經(jīng)與CCC公司研究,制定的防喘振控制方案是當(dāng)進(jìn)入喘振保護(hù)曲線時(shí),首先開啟冷流防喘振閥,如仍不能滿足防喘振要求,再依次調(diào)節(jié)熱流防喘振閥,入口蝶閥。這樣在保證防喘振閥控制精度的同時(shí),又?jǐn)U大防喘振控制閥的控制范圍,這種控制方案在常規(guī)控制系統(tǒng)中是無法實(shí)現(xiàn)的。

  5改造后效果

  1999年7月實(shí)施改造,并于9月一次開車成功,連續(xù)運(yùn)行后,效果非常顯著。

 ?。?1)冷凍站的負(fù)荷調(diào)節(jié)及機(jī)組的防喘振控制全部實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,機(jī)組及各部分工藝參數(shù)運(yùn)行平穩(wěn),并可根據(jù)機(jī)組運(yùn)行曲線圖,直觀的監(jiān)測(cè)機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài),降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了機(jī)組運(yùn)行的平穩(wěn)及安全可靠性。

  (2)采用可變極限流量的控制方法,有效的控制了氣氨回流量,大大降低了機(jī)組的功耗,具有很大的經(jīng)濟(jì)效益。

  以下為氨冷凍站氨壓機(jī)系統(tǒng)改造前后的操作條件和耗電量的比較。

  1999年10月份酮苯脫蠟裝置原料平均處理量為72. 2t/ h,由表( 2)中數(shù)據(jù)可看出,改造后氨壓縮機(jī)總的功率消耗為3805kW h,則氨壓機(jī)部分的電耗為52. 7kW h/ t原料。

  1998年10月份酮苯脫蠟裝置原料平均處理量為67. 08t/ h,氨壓縮機(jī)總的功率消耗為3805kW h,則氨壓機(jī)部分的電耗為68. 3kW h/ t原料。

  通過改造前1998年10月份與改造后1999年10月份的操作情況對(duì)比,可看出改造后氨冷凍系統(tǒng)的電耗由改造前的68. 3kW h/ t原料降低為52. 7kW h/ t原料,降低了15. 6kW h.

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