1問題及原因分析
壓縮機檢修一般以更換二段進出口單向閥為主(多數(shù)情況是該單向閥泄漏)。更換單向閥后不久,在滿負荷情況下,壓縮機會出現(xiàn)一段出口壓力升高、二段出口壓力下降的情況,并且在一段入口CO 2壓力、溫度基本穩(wěn)定時,壓縮機打氣量下降100 150 m 3 /h.
由于是一段出口壓力升高,二段出口壓力下降,懷疑二段單向閥有泄漏。用紅外線測溫儀對各單向閥進行溫度測定,并與正常時測定的數(shù)據(jù)比較。若某單向閥溫度升高,則該閥可能發(fā)生泄漏,需更換。
更換單向閥后的初期,在壓縮機滿負荷情況下,各段壓力及打氣量均正常,但10余天后又會出現(xiàn)同樣問題,只得再次停車檢修。
總結(jié)歷次更換單向閥的情況,發(fā)現(xiàn)被拆下的單向閥閥片及氣體通道內(nèi)總是有較多油泥狀污垢,一、二段入口較多,二段入口尤為嚴重。原以為是潤滑油高溫炭化后的附著物,后經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),此殘渣易溶于水。質(zhì)檢中心對殘渣成分的分析結(jié)果為: K +13 16% , CO 2- 3 30 58% , SO 2- 4 11 29%.由此確定殘渣的主要成分為鉀鹽,是由CO 2氣體帶入的。因為一、二段入口氣體溫度相對較低,鉀鹽產(chǎn)生結(jié)晶,附著于單向閥上,而一段閥片上氣體通道較大,二段閥片上氣體通道較小,故二段粘附的量較多,對氣體通量影響較明顯。
2不停車處理方法
能否不停壓縮機對單向閥上的污垢進行清理呢經(jīng)過認真研究,我們認為此方案是可行的。
具體采用過以下2種處理方法。
2 1方法一
考慮CO 2氣體溫度低,鉀鹽易產(chǎn)生結(jié)晶,采用適當提高二段入口CO 2氣體溫度來防止或減少鉀鹽結(jié)晶。手動調(diào)節(jié)一段出口冷卻器循環(huán)水量,將二段入口氣體溫度提高到50 ,運行12 h后,一段出口壓力只是略有下降,打氣量稍有上升,效果不明顯。
2 2方法二
考慮此鉀鹽結(jié)晶物易溶于水,采取在一、二段入口緩沖器頂部排放處加入0 35 MPa的低壓飽和蒸汽進行吹掃(因為飽和蒸汽在冷凝后產(chǎn)生冷凝水,可溶解鉀鹽結(jié)晶物)。由于一段出口壓力為250 290 kPa,故選用0 35 MPa的低壓飽和蒸汽,使蒸汽和二段入口保持50 100 kPa的壓差,保證吹掃的安全與效果。
2 3方法二的具體操作及注意事項
?。?1)在壓縮工段就近低壓蒸汽公用點處接上膠皮管,打開蒸汽閥門,排盡膠皮管內(nèi)的積水后,關(guān)閉蒸汽閥,然后將膠皮管的另一端接入二段緩沖器頂部排放處,打開二段入口緩沖器底部排放閥。
?。?2)通入適量蒸汽,控制二段入口緩沖器底部排放閥開度適當,使排放物為氣液混合物,防止緩沖器內(nèi)的積水大量進入氣缸引起液擊。
( 3)觀察二段入口CO2氣體溫度,以不超過45為宜。
( 4) 30 40 m in后,關(guān)閉緩沖器頂部排放閥,停蒸汽,待二段入口緩沖器底部僅有氣體排出時,關(guān)閉排放閥。
按照以上操作對一段入口單向閥進行同樣處理。
3效果
( 1) 2009年6月29日采用方法二進行蒸汽吹掃后,一、二段出口壓力正常,打氣量提高100 150 m 3 /h.
( 2)二段單向閥原每1 2月停車更換1次,年平均停車8次,現(xiàn)在年停車*多2次,僅此一項,每年可減少停車6次。每次停車按6 h計,可減少停車時間約36 h,減少產(chǎn)量損失約700 ,t同時也消除了因停車造成的氨耗高的問題。
?。?3)降低了備品、備件的消耗,每年節(jié)約檢修費用約18萬元。
4結(jié)語
采用蒸汽吹掃清理CO2壓縮機入口單向閥上的污垢,實現(xiàn)了系統(tǒng)不停車情況下的工藝處理,操作簡單,安全可靠,效果顯著,為尿素系統(tǒng)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、低耗創(chuàng)造了良好的條件。
網(wǎng)友評論
共有0條評論