對于大型乙烯裝置, 短短幾個小時的停車, 就會造成幾百萬甚至幾千萬元的經(jīng)濟(jì)損失, 從而影響企業(yè)效益, 因此要提高壓縮機(jī)的可靠性, 保持壓縮機(jī)的長周期運(yùn)行是乙烯裝置平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。從設(shè)備本身來說, 壓縮機(jī)葉輪、隔板及流道內(nèi)的結(jié)焦嚴(yán)重影響著壓縮機(jī)的長周期運(yùn)行, 特別是裂解氣壓縮機(jī)系統(tǒng)的聚合結(jié)焦問題成為影響裝置生產(chǎn)和長周期平穩(wěn)運(yùn)行的難點(diǎn), 是造成裝置全線停車的重要原因之一。
1 機(jī)組概況
蘭州石化 24 萬噸乙烯/ 年裝置老區(qū)裂解氣壓縮機(jī)為意大利新比隆公司生產(chǎn)的兩缸四段壓縮機(jī), 低壓缸型號為 2M CL806, 高壓缸型號為 2BCL508, 透平機(jī)為背壓抽提式 EHNK40/ 45, 2003 年 24 萬 t 改造時從新疆獨(dú)山子石化調(diào)撥, 2003 年 6 月 12 日裝置實(shí)現(xiàn) 1 次開車成功。至 2006 年該機(jī)組已進(jìn)行了3 次解體大修, 機(jī)組運(yùn)行周期基本都在 1 年, 嚴(yán)重制約著乙烯裝置的長周期運(yùn)行。在 2006 年裝置大檢修中, 車間通過總結(jié)經(jīng)驗進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)改造, 使得機(jī)組的運(yùn)行狀況得到了極大的改善, 2007 年至今沒有發(fā)生一起非計劃停車事件, 乙烯裝置向三年一修的目標(biāo)邁進(jìn)。壓縮機(jī)的設(shè)計參數(shù)。
2 機(jī)組運(yùn)行中存在的問題
2004 年裝置大檢修時發(fā)現(xiàn)機(jī)組結(jié)焦嚴(yán)重, 而且壓縮機(jī)三段后冷卻器也嚴(yán)重結(jié)焦; 從 2003 年開車至2005 年 6 月, 壓縮機(jī)一直采用注洗油為壓縮機(jī)段間進(jìn)行降溫, 段間溫度得不到控制, *高時能達(dá)到 100 以上, 加劇了段間結(jié)焦。2005 年 6 月后, 車間對壓縮機(jī)段間降溫系統(tǒng)進(jìn)行了初次技術(shù)改造, 由注油改為注水; 2006 年對注水進(jìn)行了二次技術(shù)改造, 由于 2004 年注水改造時采用的泵為隔膜式計量, 而壓縮機(jī)四段背壓較高, 約 4. 0 M Pa, 此泵經(jīng)常發(fā)生故障, 檢修頻率較高, 嚴(yán)重影響了壓縮機(jī)注水的正常進(jìn)行, 由于注水泵的因素, 導(dǎo)致段間溫度不能有效控制。
因此, 2006 年再次對注水系統(tǒng)進(jìn)行改造, 將原來的隔膜式計量泵改為高速離心泵, 至此, 壓縮機(jī)各段間溫度得以控制。2006 年 1 月 28 日, 電氣車間切換 USP發(fā)生故障, 導(dǎo)致壓縮機(jī)停車, 經(jīng)多次開車, 壓縮機(jī)始終無法運(yùn)行, 根據(jù)開車時的狀況初步判斷為高壓缸段間氣封竄氣, 因此對壓縮機(jī)高壓缸進(jìn)行搶修, 發(fā)現(xiàn)機(jī)組三、四段段間氣封腐蝕嚴(yán)重, 氣封已經(jīng)破壞, 無法起到密封的作用,同時四段氣封也有較大腐蝕。
3 解決的辦法
引起壓縮機(jī)系統(tǒng)聚合結(jié)焦的主要原因是石油裂解氣中含有的不飽和烯烴、過氧化物等, 特別是裂解氣中的丁二烯和苯乙烯在一定溫度下會發(fā)生聚合反應(yīng)。這些聚合物都會粘接在壓縮機(jī)的葉輪、隔板及流道內(nèi), 隨著時間的推移, 這些聚合物會越聚越多,*終使壓縮機(jī)的流量減小, 振動增大, 直接影響壓縮機(jī)的氣動性能、力學(xué)性能和使用壽命。
這些聚合反應(yīng)大多是自由基反應(yīng), 引起其發(fā)生聚合反應(yīng)的首要因素是溫度, 因為這些自由基都是二烯烴在受熱后產(chǎn)生的, 過氧化物受熱后也會產(chǎn)生自由基和二烯烴發(fā)生聚合反應(yīng)。阻止或減少這些聚合反應(yīng)的關(guān)鍵是減少自由基的生成及降低聚合反應(yīng)的速度。
可以看出, 隨著溫度的升高, 聚合反應(yīng)的速度也增高, 當(dāng)溫度超過 85 后, 聚合反應(yīng)的速度會增加很快。因此, 阻止和降低壓縮機(jī)系統(tǒng)聚合結(jié)焦的*有效途徑是降低壓縮機(jī)的出口溫度, 控制出口溫度不超過85 , 這樣聚合反應(yīng)就發(fā)生的比較少。
3. 1 壓縮機(jī)采用級間注水降低段間溫度
級間注水是通過注水噴頭把水噴在葉輪、擴(kuò)壓器入口, 水經(jīng)注水噴頭霧化后進(jìn)入壓縮機(jī)殼體, 與裂解氣混合后氣化, 吸收大量的熱來降低裂解氣的溫度, 使其更接近于等溫壓縮, 減少壓縮機(jī)的功率消耗, 減少聚合結(jié)焦, 并可提高壓縮機(jī)的氣動性, 減少功率損耗, 又可以降低聚合結(jié)焦, 同時也可以將壓縮機(jī)段間溫度控制在 85 以下, 有效地減少聚合反應(yīng)的發(fā)生。因此, 對壓縮機(jī)進(jìn)行注水改造, 初次改造使用 2 臺計量泵, 泵生產(chǎn)廠家為美國 PUL SAFEEDER( 帕斯菲達(dá)) 公司, 一開一備。泵型號為7660- 4- AE, 每泵 4 缸; 驅(qū)動電動機(jī)型號為 A - EF- 160LE, 功率 15 kW.
計量泵 4 個缸體設(shè)計參數(shù)流量: 1 398 L/ h,壓力 8. 3 10 5 Pa流量:2 253 L/ h,壓力 17. 6? 10 5 Pa流量: 928. 9 L/ h,壓力 41. 4 10 5 Pa流量:1 940 L/ h,壓力 6. 2 10 5 Pa計量泵流量信號接入車間 DCS 系統(tǒng), 各缸沖程可在中控室控制。實(shí)際利用計量泵的 3 個缸, 運(yùn)行時有 1 個缸 ( 流量1 940 L/ h, 壓力6. 2 10 5 Pa) 沖程為零; 有 1 個缸( 流量 2 253 L/ h, 壓力 17. 6 10 5 Pa) 向二段、三段供水。注水改造流程圖。
注水中存在的問題如下。
1) 注水不穩(wěn)定: 由于裂解氣壓縮機(jī)四段操作壓力為3. 6 M Pa, 因此計量泵背壓較高, 而其隔膜材質(zhì)為四氟乙烯, 由于壓力太高導(dǎo)致隔膜破裂, 同時其渦輪蝸桿及連桿經(jīng)常發(fā)生斷裂或損壞, 泵故障率較高,大大地影響了注水降溫的效果, 注水不是很穩(wěn)定, 由于注水量經(jīng)常發(fā)生變化, 而注水噴頭孔徑較小, 隨著焦粉的積累, 時間一長, 注水孔經(jīng)常被堵塞, 而疏通注水噴頭只能在線反沖, 危險性較大, 段間溫度得不到控制, 經(jīng)常超溫運(yùn)行, 使得結(jié)焦更加嚴(yán)重。因此車間對注水系統(tǒng)進(jìn)行了二次改造, 將原來的注水泵改為高速離心泵。泵流量6 m 3, 揚(yáng)程420 m, 注水點(diǎn)采用原來注水點(diǎn), 流程改造后所示。
經(jīng)過二次改造后, 大大提高了壓縮機(jī)各段間注水的連續(xù)性及穩(wěn)定性, 壓縮機(jī)各段間溫度能夠嚴(yán)格控制在 85 90 內(nèi), 缸體結(jié)焦減緩, 有效保證了壓縮機(jī)的長周期運(yùn)行。
2) 氣封腐蝕: 由于該壓縮機(jī)采用兩缸四段壓縮, 在壓縮機(jī)三段出口和四段入口加堿洗塔對裂解氣進(jìn)行堿洗, 消除裂解氣中的酸性物質(zhì), 如 H 2 S、CO、CO 2等。因此, 采用注水后必定將少量的堿液( 主要含 NaOH ) 帶到壓縮機(jī)四段, 而壓縮機(jī)三、四段段間氣封及四段級間氣封材質(zhì)都是鍛鋁 LD5, 堿注水二次改造流程圖會與鋁發(fā)生反應(yīng), 因此, 四段氣封就會受到堿腐蝕。
為了不影響壓縮機(jī)的運(yùn)行周期, 必須對其進(jìn)行氣封改造。主要材質(zhì)的選用很重要, 首先其材質(zhì)需耐堿腐蝕; 其次, 其硬度不宜過高, 應(yīng)與 LD5 相當(dāng), 這樣可以防止壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在異常工礦下被氣封磨損損傷。考慮到以上情況, 查閱資料發(fā)現(xiàn)鎳合金具有較高的耐堿性, 腐蝕率對比, 由于氣封齒需要在密封本體上直接車出,選用材料需要一定的力學(xué)加工性能, 故而選用強(qiáng)度高一些的鎳合金( CZ100) , 它的材料成分,物理性能。鎳基合金強(qiáng)度完全可以滿足結(jié)構(gòu)設(shè)計尺寸的要求, 且硬度不高, 較壓縮機(jī)軸的硬度( 軸表面硬度在 268 HB 左右) 低, 在安裝不當(dāng)?shù)那闆r下與軸產(chǎn)生碰磨時, 不會劃傷軸, 且自身將在很短的時間內(nèi)被磨損掉。這種材料黏附性差, 在與軸碰磨時不會產(chǎn)生將密封齒撕裂的情況, 磨損下來的粉末不會黏附在軸表面, 保證了密封的壽命。材料腐蝕率工作環(huán)境為 14% NaOH 溫度 88 的腐蝕率/ mm a - 1鈦合金。鎳合金 0. 000 5 M onel( 蒙乃爾合金)0. 001 3碳鋼 0. 208 3 鑄鐵 0. 208 3 Inconel( 因科鎳爾合金) 0. 000 76不銹鋼 0. 001 合金鋼0. 1 3. 2 壓縮機(jī)段間換熱器的結(jié)焦
從壓縮機(jī)以往運(yùn)行的情況來看, 壓縮機(jī)段間換熱器結(jié)焦也嚴(yán)重影響著壓縮機(jī)的運(yùn)行周期, 主要是在壓縮機(jī)的三段及四段, 而三段后冷卻器( EA - 205) 結(jié)焦*為顯著, 由于結(jié)焦影響到裂解氣的流通量, 從而壓縮機(jī)三段出口壓力也隨之增高, 增加了壓縮機(jī)的負(fù)荷, 同時換熱效果也降低, 段間溫度增高,結(jié)焦加劇, 裂解氣沒有得到充分的冷卻, 隨即進(jìn)入下一級壓縮后溫度變得更高, 形成惡性循環(huán)。因此壓縮機(jī)三段后冷卻器結(jié)焦問題也是影響壓縮機(jī)長周期的瓶頸, 而 EA- 205 換熱器僅為單臺, 無法完成在線清理, 要保證壓縮機(jī)長周期必須保證 EA- 205 的換熱效果及管束流通性, 因此增加一臺換熱器作為備用換熱器, 對換熱器切出進(jìn)行清理, 保證了壓縮機(jī)的段間冷卻效果及裂解氣流通性, 為機(jī)組長周期運(yùn)行掃除了瓶頸。
4 結(jié)語
壓縮機(jī)段間進(jìn)行注水不僅可以有效地降低壓縮機(jī)結(jié)焦程度, 同時也可以降低壓縮機(jī)的功耗, 注水改造后, 對壓縮機(jī)三、四段段間氣封及四段級間氣封能夠防止注水后對氣封的腐蝕, 保證壓縮機(jī)的長周期運(yùn)行。增加備用換熱器, 在線清理管束及換熱器殼體, 能夠有效降低段間溫度, 確保換熱器的流通量,也是提高壓縮機(jī)長周期運(yùn)行的有效途徑之一。對壓縮機(jī)進(jìn)行上述改造后, 本裝置裂解氣壓縮機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了長周期運(yùn)行, 向三年一修目標(biāo)邁出了堅實(shí)的一步, 同時對裝置的節(jié)能降耗起到至關(guān)重要的作用。
在經(jīng)濟(jì)效益方面, 不僅節(jié)約了檢修成本, 而且由于避免了不必要的停車檢修, 提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
但是, 由于新型氣封材質(zhì)硬度大于鍛鋁 LD5, 氣封對壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在非正常工況下工作時的摩擦還需要進(jìn)一步研究。壓縮機(jī)四段如果能增加備用換熱器,則壓縮機(jī)運(yùn)行可靠。
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