大型離心式壓縮機(jī)是生產(chǎn)裝置的核心設(shè)備, 無論是在生產(chǎn)上的作用, 還是從整個(gè)裝置單體設(shè)備投資方面, 都具有舉足輕重的作用。隨著裝置規(guī)模的不斷擴(kuò)大, 單體設(shè)備的體積也逐漸增大, 從而使設(shè)備的制造、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等難度也逐漸加大; 大型離心式壓縮機(jī)技術(shù)較為復(fù)雜、安裝精度要求較高; 使用中發(fā)生故障或事故, 往往造成的后果非常嚴(yán)重, 損失也相當(dāng)慘重, 因此為它所設(shè)置的保護(hù)系統(tǒng)也相當(dāng)復(fù)雜, 安裝后都要進(jìn)行單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)。通過試運(yùn)轉(zhuǎn)可以達(dá)到:檢查設(shè)備各系統(tǒng)的配置是否符合設(shè)計(jì)要求;檢驗(yàn)和調(diào)整機(jī)組各部分的運(yùn)動機(jī)構(gòu)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求 ;檢驗(yàn)和調(diào)整電氣, 儀表自動控制系統(tǒng)及其配套設(shè)施的正確性和靈敏性;檢驗(yàn)機(jī)組的油、氣 (汽 )、水等系統(tǒng), 工藝管路系統(tǒng)及其設(shè)備的嚴(yán)密性;檢驗(yàn)機(jī)組的振動、軸位移、軸溫、壓力等工藝參數(shù)指標(biāo), 并對設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和安裝質(zhì)量進(jìn)行全面的考核, 發(fā)現(xiàn)并消除隱患, 確保壓縮機(jī)安全使用。
陜西延長石油集團(tuán)有限責(zé)任公司煉化公司 (以下簡稱煉化公司 )投資總額 48億元, 建成了 120 10 4 t/a重整、140 10 4 t/a柴油加氫、60 10 4 t/a氣體分離、20 10 4 t/a聚丙烯裝置及其配套項(xiàng)目等,共有大型離心式壓縮機(jī)三套, 對其試車過程中存在問題及解決辦法作一簡要總結(jié), 作為借鑒。
2 三臺大型離心式壓縮機(jī)情況介紹
三臺大型離心式壓縮機(jī)分別是氣分裝置丙烷壓縮機(jī)、重整循環(huán)氫壓縮機(jī)和柴油加氫循環(huán)氫壓縮機(jī),三臺驅(qū)動機(jī)中兩臺背壓式汽輪機(jī), 由杭州汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn), 一臺為凝汽式結(jié)構(gòu), 由西門子能源行業(yè)股份公司生產(chǎn)。三臺主機(jī)中兩臺由沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司生產(chǎn), 其中一臺為筒形, 一臺為水平剖分式; 一臺由德萊賽蘭公司生產(chǎn), 為筒形結(jié)構(gòu)。原計(jì)劃重整循環(huán)氫壓縮機(jī)也采用國產(chǎn)機(jī)器, 國內(nèi)只有沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司可以生產(chǎn), 且需要由兩個(gè)缸組成, 軸系較長。后經(jīng)多方論證, 我們采用了進(jìn)口單缸壓縮機(jī)。
壓縮機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)所示。
3 試車過程中出現(xiàn)的問題、原因分析及對策
為了確保試車工作的順利進(jìn)行, 建設(shè)方和總包方各有一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé), 由總承包方、安裝單位、制造單位、建設(shè)單位四家人員組成試車小組。煉化公司在公司范圍內(nèi)抽調(diào)了有豐富管理、操作、維護(hù)經(jīng)驗(yàn)的機(jī)、電、儀人員安排在試車小組中。試車前由總包單位依據(jù)設(shè)計(jì)文件、隨機(jī)資料、國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制定了試車方案, 試車小組成員對試車方案進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)討論后定稿。
3. 1 丙烷壓縮機(jī)組
首先對汽輪機(jī)進(jìn)行單機(jī)試車, 在試車暖機(jī)過程中, 發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)后支座右側(cè) (站在汽輪機(jī)輸出端, 面向汽輪機(jī) )貓爪翹起的偏移量太大 (設(shè)計(jì)量為 0 22 mm, 實(shí)際測量已達(dá) 0 4 mm左右 ), 其它在 0 05 mm以內(nèi), 后對汽輪機(jī)進(jìn)出口管線安裝情況與圖紙進(jìn)行核對, 發(fā)現(xiàn)出口管線限位設(shè)施未安裝, 彈簧支座左側(cè)拉桿部分。被迫停機(jī)降溫, 待機(jī)組管線降至常溫時(shí), 進(jìn)行拉桿安裝, 安裝完成后對機(jī)組情況檢查并調(diào)整, 然后開始升溫暖機(jī), 當(dāng)出口管線溫度升高到120 左右時(shí), 原來翹起的貓爪偏移量又偏大, 總承包方人員調(diào)整拉桿, 發(fā)現(xiàn)力度不夠, 被迫再次停機(jī)降溫, 并安裝了彈簧支座右側(cè)的頂絲機(jī)構(gòu), 再暖管升溫暖機(jī), 當(dāng)溫度升高到 120 左右時(shí), 通過調(diào)整拉桿和頂絲, 雖然原來翹起的貓爪的量可以控制在范圍內(nèi), 但與該貓爪對角的貓爪的翹起量超標(biāo), 總承包方人員通過調(diào)整其它吊架, 使汽輪機(jī)的4個(gè)貓爪的翹起量在要求的范圍內(nèi), 暖機(jī)達(dá)到要求后, 按照試車方案進(jìn)行試車, 汽輪機(jī)各項(xiàng)測試參數(shù)良好。
汽輪機(jī)與主機(jī)連接后, 進(jìn)行機(jī)組試車, 介質(zhì)為空氣, 出入口通大氣, 機(jī)組采用隨機(jī)攜帶的試車密封。
在暖管過程中, 又發(fā)現(xiàn)與汽輪機(jī)進(jìn)行單機(jī)試車相同的問題, 后經(jīng)總包單位試車人員多次調(diào)整多個(gè)支吊架, 滿足試運(yùn)行條件后進(jìn)行試運(yùn)行, 機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),只是貓爪偏移量隨溫度變化, 且超出技術(shù)條件要求,需要通過適時(shí)調(diào)整出口管線的調(diào)整系統(tǒng)和懸掛系統(tǒng)。
關(guān)于這個(gè)問題, 我們與總包方進(jìn)行了專題交流,我們認(rèn)為, 汽輪機(jī)出口管線設(shè)計(jì)有問題。規(guī)范要求汽輪機(jī)管道安裝的配對法蘭在自由狀態(tài)下, 應(yīng)與機(jī)器法蘭平行且同心, 允許偏差為平行度 0 15 mm,徑向位移 0 5 mm; 在運(yùn)行中與蒸汽輪機(jī)連接的任意一管口上合力 Fr 和合力矩 M r 滿足關(guān)系式0 914Fr+M r? 26 689De(連接管道的當(dāng)量直徑 )等要求。這樣方能保證汽輪機(jī)冷熱態(tài)貓爪在垂直方向的位移 0 22 mm.設(shè)計(jì)人員答復(fù), 管線應(yīng)力計(jì)算沒有問題, 只是管線在首次安裝時(shí)未安裝應(yīng)有的約束, 導(dǎo)致應(yīng)力中心偏移。但根據(jù)試車過程中多次冷熱變化時(shí)的調(diào)整分析, 及對機(jī)組管線安裝現(xiàn)場的詳細(xì)檢查, 我們認(rèn)為這個(gè)解釋不能使人信服, 一是管線經(jīng)過多次冷熱變化與調(diào)整, 冷態(tài)不能滿足熱態(tài),熱態(tài)不能滿足冷態(tài); 二是管線上的許多支座設(shè)計(jì)為滑移式, 但實(shí)際有一部分不能有效滑移; 三是原設(shè)計(jì)汽輪機(jī)出口管線上的拉桿并不能滿足管線應(yīng)力要求。設(shè)計(jì)人員答應(yīng)進(jìn)一步核算, 建議在適當(dāng)時(shí)候?qū)ζ啓C(jī)出口管線進(jìn)行重新安裝。
3. 2 重整循環(huán)氫壓縮機(jī)
首先對汽輪機(jī)進(jìn)行單機(jī)試車, 在西門子售后服務(wù)人員指揮下, 該汽輪機(jī)多次未能達(dá)到額定轉(zhuǎn)速, 均因振動值過大停機(jī), 且每次從 3 000 r/m in 左右開始, 隨轉(zhuǎn)速增長振動漸大, 但每次振動部位不同, 有時(shí)在前端軸承處, 有時(shí)在后端軸承處, 且試一次振動值增長較轉(zhuǎn)速更快, 第四次試車轉(zhuǎn)速還不到3 800 r/ m in, 震動值已達(dá) 70 m.通過離線式震動測試儀測量, 只有一倍頻。西門子能源行業(yè)股份公司售后人員對汽輪機(jī)前后軸瓦也進(jìn)行過檢測, 軸瓦狀態(tài)良好,同時(shí)又對汽輪機(jī)凝汽系統(tǒng)各部分做了詳細(xì)檢查、檢測, 符合設(shè)計(jì)文件要求。我們又從中石化外單位聘請專家分析, 一致認(rèn)為可能是轉(zhuǎn)子不平衡, 或轉(zhuǎn)子上有松動物。西門子能源行業(yè)股份公司服務(wù)人員與西門子能源行業(yè)股份公司有關(guān)人員聯(lián)系并將現(xiàn)場情況及采集數(shù)據(jù)傳回西門子能源行業(yè)股份公司本部, 西門子能源行業(yè)股份公司本部回訊建議降蒸汽參數(shù)試驗(yàn), 按照出廠試車參數(shù)進(jìn)行。通過降參數(shù)操作, 機(jī)器運(yùn)行平穩(wěn), 順利進(jìn)行了機(jī)械性能及汽輪機(jī)自保等各項(xiàng)測試, 測試數(shù)據(jù)良好, 符合設(shè)備技術(shù)文件要求。其次進(jìn)行主輔機(jī)同步試車, 介質(zhì)使用氮?dú)猓?轉(zhuǎn)速 4 800 r/m in, 壓力 0 14 MPa, 密封為正式干氣密封, 密封氣采用氮?dú)猓?整機(jī)組試車順利, 性能良好, 各項(xiàng)參數(shù)符合技術(shù)文件要求。
3. 3 柴油加氫循環(huán)氫壓縮機(jī)
首先進(jìn)行汽輪機(jī)單機(jī)試車, 順利通過各項(xiàng)測試,性能良好。
其次進(jìn)行汽輪機(jī)聯(lián)動壓縮機(jī)試車, 介質(zhì)為空氣,壓縮機(jī)進(jìn)出口通大氣, 密封采用隨機(jī)攜帶的試車密封。當(dāng)轉(zhuǎn)速接近 7 000 r/m in時(shí), 汽輪機(jī)輸出端軸封泄露較大, 且轉(zhuǎn)速越高, 漏量越大, 同時(shí)壓縮機(jī)進(jìn)出口端排污口大量潤滑油流出, 被迫停機(jī)檢查。通過檢查, 汽輪機(jī)軸封完好, 間隙值在要求范圍內(nèi)。*后分析認(rèn)為: 壓縮機(jī)試車密封不能滿足封擋潤滑油作用, 保護(hù)氣通量太大。試車時(shí), 汽輪機(jī)軸封泄露是因?yàn)閴嚎s機(jī)密封氣、隔離氣通量太大, 導(dǎo)致汽輪機(jī)輸出端軸承箱內(nèi)壓力較大, 致使?jié)櫥托孤?。?jīng)過對密封氣等檢查、調(diào)整, 對機(jī)組試車前各項(xiàng)工作檢查, 符合試車條件, 再次試車, 當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到 1 500 r/m in時(shí), 壓縮機(jī)出口管線上的單向閥發(fā)出連續(xù)的敲擊聲, 轉(zhuǎn)速越高, 聲音越大, 當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá) 3 000 r/ m in時(shí), 由于聲音較大, 被迫停車檢查。由于單向閥為西班牙進(jìn)口閥門, 且為焊接結(jié)構(gòu), 通過對其結(jié)構(gòu)分析, 閥蓋密封是其專有結(jié)構(gòu)材料, 現(xiàn)場無備料, 將國內(nèi)代理商請到現(xiàn)場, 也沒有相關(guān)密封材料, 所以不能貿(mào)然打開檢查, *后, 通過對流程和閥門的分析 (流程所示), 我們決定將離第二個(gè)單向閥*近的法蘭閘閥拆下, 以便對單向閥進(jìn)行檢查。打開法蘭后有相當(dāng)多的油流出, 我們認(rèn)為是機(jī)組試車密封不能很好密封, 導(dǎo)致潤滑油吸入機(jī)組流道太多, 單向閥發(fā)出連續(xù)的敲擊聲是因?yàn)闅饬鲾y帶大量油霧, 對單向閥閥瓣的沖擊力增大, 黏附力增大, 兩個(gè)單向閥閥瓣交替開閉, 在沖擊力、黏附力、氣體壓力、閥瓣重力共同作用下, 形成對閥座的撞擊, 發(fā)出的聲響。為了消除影響, 我們將壓縮機(jī)流道進(jìn)行了徹底清理, 對壓縮機(jī)密封氣進(jìn)行了調(diào)整后,又進(jìn)行試車, 工作進(jìn)展順利。
以上三臺機(jī)組, 經(jīng)過單機(jī)試車的考核, 在裝置投產(chǎn)后, 很好的投入生產(chǎn)運(yùn)行。
4 建議
a. 大型設(shè)備的進(jìn)出口管線, 尤其是汽輪機(jī)蒸汽進(jìn)出口管線的配管相當(dāng)重要, 由于其出口管線, 管線規(guī)格大、剛性強(qiáng)、溫度較高、膨脹量大, 直接影響汽輪機(jī)長周期安全平穩(wěn)運(yùn)行, 因此, 對其配管的應(yīng)力、膨脹量的釋放導(dǎo)向、彈簧支吊架的安裝位置、彈簧支吊架的選型、管線滑移支座的設(shè)置、管線限位形式、限位點(diǎn)的選定等等, 應(yīng)進(jìn)行反復(fù)論證、核算, 確保管線配好后, 在運(yùn)行中與蒸汽輪機(jī)連接的任意管口合力Fr 和合力矩 M r 滿足關(guān)系式 0 914Fr + M r 26 689D e(連接管道的當(dāng)量直徑 )等要求。
b. 國產(chǎn)壓縮機(jī)試車密封應(yīng)進(jìn)行改進(jìn), 確保試車過程中潤滑油不能進(jìn)入工藝氣流道, 造成對流道的污染, 或者制定嚴(yán)格的試車方案, 直接用正規(guī)密封試車, 一方面, 減少現(xiàn)場工作量; 另一方面, 確保潤滑油不會到處竄。
c. 壓縮機(jī)及其配套系統(tǒng)安裝一定要用有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)安裝單位, 這樣在試車前的許多工作, 設(shè)備與電儀人員能夠默契地配合完成, 否則遺留問題較多, 導(dǎo)致試車工作不能按預(yù)定程序順利進(jìn)行。
d. 設(shè)備本體連接的機(jī)械及儀表接口一定要用材料質(zhì)量過關(guān)的, 接口形式便于密封的, 這樣可以減少或杜絕跑、冒、滴、漏等問題, 國產(chǎn)機(jī)器要在治理跑、冒、滴、漏上多下功夫。
e. 國產(chǎn)設(shè)備體外儀電走線凌亂, 應(yīng)多參考國外設(shè)備, 提高國產(chǎn)設(shè)備的整體質(zhì)量及外觀美體設(shè)計(jì)水平。
f. 機(jī)組本身和配套系統(tǒng)的固有可靠性, 是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量順利完成試車和設(shè)備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行的前提, 所以設(shè)備及其配套系統(tǒng)前期選型、設(shè)計(jì)、制造各環(huán)節(jié)是關(guān)鍵、是決定性因素, 即產(chǎn)品質(zhì)量是做出來的, 而不是檢驗(yàn)出來的。因此, 設(shè)備前期的各個(gè)環(huán)節(jié)的管理應(yīng)嚴(yán)格把關(guān), 必要時(shí)應(yīng)請專職監(jiān)理人員。
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