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對某型壓縮機(jī)的研究與改造

發(fā)布日期:2011-05-26 來源: 中國空壓機(jī)網(wǎng) 查看次數(shù): 392 

核心提示:
  1前言

  南京東方化工有限公司從德國購進(jìn)的ITEL80臥式氫氣壓縮機(jī),由于供氣量,進(jìn)口壓力等實(shí)際操作工況與原設(shè)計(jì)工況相差太大,長期以來一直沒有投入使用。今年年初,南京東方化工有限公司對系統(tǒng)裝置進(jìn)行擴(kuò)容改造。為使該壓縮機(jī)能得以重新利用,委托我廠對其進(jìn)行改造,使其能適應(yīng)新的工況條件。

  2原壓縮機(jī)參數(shù)和改造后壓縮機(jī)參數(shù)

  21原壓縮機(jī)參數(shù)

  壓縮機(jī)型式:單列臥式雙作用氣缸直徑:D=300mm活塞行程:S=160mm活塞桿直徑:d=60mm轉(zhuǎn)速:n=480r/min*大允許活塞桿載荷:F=110kN壓縮機(jī)軸功率:N=182kW進(jìn)氣壓力:ps=25MPa(絕)

  排氣壓力:pd=34MPa(絕)

  安全閥設(shè)定值:p安=375MPa(絕)

  進(jìn)氣溫度:40相對余隙:a=009供氣量:Qn=11500Nm 3 /h氣體組份:H2=9772%CH4=10%N 2=10%H2O=028% 22改造后壓縮機(jī)參數(shù)

  進(jìn)氣壓力:ps=20MPa(絕)

  排氣壓力:pd=31MPa(絕)

  安全閥設(shè)定值:p安=345MPa(絕)

  供氣量:Qn8000Nm 3 /h改造的原則是盡量利用原壓縮機(jī)部件,如電動機(jī),傳動部件,機(jī)身,活塞桿及輔Z機(jī)等,而僅改變氣缸,活塞,活塞環(huán)等來達(dá)到改造的目的,盡可能減少改造費(fèi)用。

  3選擇改造方案

  31改造方案一

  保持原壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)不變,直接將進(jìn)氣壓力由25MPa改為20MPa,排氣壓力由34MPa改為31MPa,安全閥設(shè)定值由375MPa改為345 MPa.經(jīng)熱力計(jì)算,排氣量為93m3 /min,相當(dāng)于供氣量Qn=9774Nm3 /h,為11500Nm3 /h的85%,*大氣體力為96/122kN,指示功率為180/220kW,軸功率為198/241kW.此時*大氣體力122kN超過用戶提供的活塞桿*大允許的載荷值110kN,指示功率和軸功率也均大于原壓縮機(jī)設(shè)計(jì)工況值。這樣就得對壓縮機(jī)傳動部件等全部進(jìn)行強(qiáng)度核算,很可能要全部更換傳動部件,而且電機(jī)也要重新選擇更大功率電機(jī)。

  此方案顯然不符合用戶盡可能少改動原壓縮機(jī)部件的原則。

  32改造方案二

  以原設(shè)計(jì)方案的*大活塞桿載荷為限制條件,進(jìn)氣壓力為20MPa,排氣壓力為31MPa,安全閥設(shè)定值為345MPa,此時僅將氣缸直徑由300mm改為280mm,進(jìn)行熱力計(jì)算(計(jì)算結(jié)果見表1)。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,此方案排氣量為81m 3 /min,供氣量為Qn=8520Nm3 /h,它是原壓縮機(jī)供氣量的74%,滿足用戶改造工況要求。而*大氣體力為84/107kN,指示功率為158/192kW,軸功率173/211kW,均小于原壓縮機(jī)設(shè)計(jì)工況值。這樣,只需變動壓縮機(jī)氣缸直徑,而其它部件如電機(jī),傳動部件等均保持不變,符合用戶改造原則。

  4氣缸,活塞等的改造設(shè)計(jì)

  按照改造方案,將原壓縮機(jī)氣缸直徑由300mm改為280mm,因而由氣缸直徑變動而涉及的零部件如缸套,活塞,活塞環(huán)等均應(yīng)重新設(shè)計(jì),制造并更換,其余壓縮機(jī)部件均保持不變。為此,對壓縮機(jī)氣缸,活塞等組件進(jìn)行了測繪(原壓縮機(jī)氣缸部件測繪示意圖見圖1)。根據(jù)測繪圖重新設(shè)計(jì)氣缸,活塞,活塞環(huán)等零件。

  實(shí)際測量:氣缸體內(nèi)孔:32005mm氣缸套外徑:31994/32008mm氣缸套內(nèi)徑:301mm(與氣缸蓋配合部分)

  30005mm(活塞運(yùn)動部分)

  設(shè)計(jì)氣缸套時參照原氣缸套的實(shí)測尺寸。氣缸套外徑與原氣缸套外徑一致,設(shè)計(jì)成320m6.為了盡可能利用原氣缸蓋,將氣缸套內(nèi)孔設(shè)計(jì)成階梯形。在安裝缸蓋部位,氣缸套內(nèi)徑按原尺寸不變,以便利用原缸蓋。只在活塞運(yùn)動部位將直徑改為280H7.缸套材料選用QT600-3,與原缸套材料相當(dāng)。

  活塞,活塞環(huán)的設(shè)計(jì)同樣參照原活塞與活塞環(huán)進(jìn)行,只是將外徑尺寸等相關(guān)尺寸相應(yīng)的縮小20mm.各部分的公差也根據(jù)原件的實(shí)測尺寸確定。材料選用HT250,與原活塞材料一致。

  5原設(shè)計(jì)工況與改造工況下受力情況比較

  為確保改造后壓縮機(jī)能安全運(yùn)行,必須對壓縮機(jī)各運(yùn)動部件的受力情況進(jìn)行計(jì)算并與原設(shè)計(jì)工況下受力情況進(jìn)行比較。如各部件受力情況小于原設(shè)計(jì)工況下各部件受力情況,各部件可不必進(jìn)行強(qiáng)度核算。否則,必須對各運(yùn)動部件進(jìn)行強(qiáng)度核算,以確保安全運(yùn)行。

  壓縮機(jī)的作用力主要有氣體力,曲柄連桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動時產(chǎn)生的慣性力和摩擦力,以及由這些力綜合而成的綜合活塞力。另外還要計(jì)算作用在曲柄連桿機(jī)構(gòu)上的總切向力。

  由于制造廠未提供壓縮機(jī)詳圖,為了便于計(jì)算,我們對原壓縮機(jī)曲柄連桿機(jī)構(gòu)及活塞組件進(jìn)行了測繪,以便得到計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。實(shí)際測繪整理后的計(jì)算數(shù)據(jù)如下:活塞組件質(zhì)量:995kg十字頭組件質(zhì)量:440kg連桿組件質(zhì)量:665kg(取連桿小頭質(zhì)量20kg)

  往復(fù)運(yùn)動部分總質(zhì)量:Ms=1635kg連桿長度:l=045m曲拐半徑:r=008m曲拐半徑與連桿長度之比:=0178改造后活塞組件質(zhì)量:901kg往復(fù)運(yùn)動部分總質(zhì)量:Ms=1541kg其余數(shù)據(jù)均與原壓縮機(jī)相同。

  根據(jù)計(jì)算結(jié)果,改造后壓縮機(jī)受力情況均小于原設(shè)計(jì)方案時壓縮機(jī)的受力。因此,可不必對壓縮機(jī)各運(yùn)動部件進(jìn)行強(qiáng)度核算,改造后的壓縮機(jī)能安全運(yùn)行。

  6壓縮機(jī)的檢測,安裝與試車

  由于壓縮機(jī)自安裝至今一直閑置未用,為防止由于零部件銹蝕,管道堵塞等影響正常開車,用戶要求,除對原壓縮機(jī)進(jìn)行改造外,還必須對機(jī)組各部件進(jìn)行拆檢和清洗,以確保機(jī)器能運(yùn)轉(zhuǎn)正常,開車一次成功。

  拆檢和清洗的主要內(nèi)容如下:(1)壓縮機(jī)連桿,曲軸,十字頭以及軸承等;(2)壓縮機(jī)進(jìn)氣閥,排氣閥,出口單向閥以及安全閥;(3)密封組件;(4)壓縮機(jī)輔ZZ機(jī),包括供油系統(tǒng),冷卻系統(tǒng)等;(5)電器儀表等部件。

  拆檢和清洗完畢后,重新組裝。并將新制造的氣缸套,活塞組件等裝配就位。檢查蓋側(cè)和軸側(cè)軸向余隙分別為262mm和270mm.安裝完成后,進(jìn)行了4h空載試車,運(yùn)行情況良好。經(jīng)用戶驗(yàn)收合格,投入帶負(fù)荷運(yùn)行。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),潤滑油溫升全部在正常范圍之內(nèi)。排氣壓力,排氣量完全達(dá)到了預(yù)定要求,現(xiàn)已投入正常使用。

  7結(jié)束語

  壓縮機(jī)試車和正式運(yùn)行的結(jié)果表明,該壓縮機(jī)改造是成功的。用戶只用了少量費(fèi)用,就使得一臺長期閑置的設(shè)備重新投入使用,達(dá)到了裝置擴(kuò)容改造的目的。

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