1方案制定
1.1裝置介紹
由MS3002重型工業(yè)燃氣輪機驅(qū)動的離心式工藝空氣壓縮機從大氣取氣,經(jīng)二級過濾和5段壓縮后,把溫度為140,壓力為4.0~4.2MPa的工藝空氣送往二段爐。壓縮機出口設有防喘振閥FV02001,當裝置負荷不高,二段爐所需空氣量不大時,為了保證壓縮機氣流量在喘振流量線之上,F(xiàn)V02001須保持一定量的放空。
空分用空氣壓縮機的型號為5L-16/50型,結(jié)構(gòu)型式為往復活塞水冷式,由型號為TK250- 14/1180,功率為250kW,電壓為6kV的電動機驅(qū)動。其亦從大氣取氣,經(jīng)過濾和3級壓縮后,把溫度為106,壓力!3.5MPa的空氣送往后續(xù)裝置,生產(chǎn)高純度的氮氣和氧氣。
1.2方案制定當前裝置負荷在80%左右,工藝空氣壓縮機有約8000m 3 /h(標態(tài))的空氣放空。為了避免這部分帶壓空氣的浪費,考慮設計由出口引帶壓空氣至空分作5L空氣壓縮機后續(xù)裝置氣源,并停開5L空氣壓縮機。兩系統(tǒng)工藝條件基本相同,在工藝空氣壓縮機放空氣量能滿足空分運作的條件下,把工藝空氣壓縮機放空氣引入空分重新利用是完全可行的。而且方案實施后,空分可停用5L空氣壓縮機,既節(jié)省大量電能,改善循環(huán)水的控制條件,又改善了空分崗位工作環(huán)境。所以,這一方案無論在經(jīng)濟上還是在技術(shù)上都是可行的。
2操作注意事項
?。?)使用工藝空氣壓縮機放空氣前,確認工藝空氣壓縮機運行正常:NIP93%~96%,F(xiàn)V02001>4.5萬m3/h(標態(tài)),P02025>3.85MPa,T02100 <543.(2)當生產(chǎn)滿負荷時,工藝空氣壓縮機產(chǎn)氣量45764m3 /h(標態(tài)),二段爐用氣量45750m3 /h(標態(tài)),除去系統(tǒng)泄漏量,供需基本平衡。所以,當系統(tǒng)滿負荷生產(chǎn)時,需及時切換啟動5L空氣壓縮機,保證空分生產(chǎn)穩(wěn)定運行。(3)使用過程中如遇工藝空氣壓縮機停車,則需將1#,2#閥全關(guān),同時打開4#閥,按操作規(guī)程啟動5L空氣壓縮機。
3改造后的效果
(1)節(jié)能效果顯著。按年使用工藝空氣壓縮機剩余空氣300d計算,全年可節(jié)電230.4萬kWh,僅此一項每年為廠節(jié)省電費數(shù)十萬元。
?。?)5L空氣壓縮機停運后,每小時可減少循環(huán)水排放量40t,使循環(huán)水系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)達到3以上,工藝指標既穩(wěn)定又容易控制。
?。?)減少空氣壓縮機的維修工作量和備件消耗量,節(jié)約了空氣壓縮機潤滑油和活塞用機油,大大降低了原材料的耗費和機器磨損。
?。?)減輕了操作人員的工作量,降低了現(xiàn)場噪音,改善了工作環(huán)境。同時,由于工藝空氣壓縮機空氣含油,水量很少,使進入分餾塔的原料氣質(zhì)量大大提高,延長了分子篩的使用壽命,使工藝形成良性循環(huán),保證了穩(wěn)定生產(chǎn)。
(5)由于工藝空氣壓縮機富??諝鈮毫Ω撸瑲饬糠€(wěn)定,使空分分廠分餾塔的工藝操作日漸平穩(wěn),基本不用進行大幅度調(diào)節(jié),從而提高了產(chǎn)品質(zhì)量,保證了產(chǎn)品純度。
4二次改進
?。?)流程中3#截止閥的作用是進行壓差2.2 ~4.1MPa,流量900~1000m3 /h(標態(tài))的空氣調(diào)節(jié),一方面由于開度小,不好控制,另一方面高速氣流對密封面進行長期沖刷會造成關(guān)閉不嚴的后果,所以在3#閥前加裝了一個Y43H64減壓閥。
?。?)有時工藝空氣壓縮機空氣需要在空分站放空閥排放。但在本次設計中,空分站的排放閥是裝在流量表后面,當排放量大于1200m3 /h(標態(tài))時,會把流量表打翻#.所以,建議設1臺換熱器E131,用冷卻水來降低排放溫度;(2)新設2臺電導分析儀,及時分析廢水中的NH3含量,如果超標及時停止回收;(3)T09709測量點熱電偶移至E131后,以便控制出液溫度。
?。?)操作方面保證F09702,F(xiàn)09704加蒸汽量充足,解吸加減負荷幅度不要過大,L09701液位不能過高而漫液,沖洗蒸發(fā)時盡量避免T102內(nèi)NH3,尿素含量過高等。
通過多次設備改造和操作上的改進,1999年9月大修后,裝置運行情況良好,排放廢水中NH3,尿素含量均在5&10-6以下,排放溫度控制在32~38之間,廢水已全部回收。
5小結(jié)
工藝冷凝液處理系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,在工程技術(shù)人員和操作人員的共同努力下,經(jīng)過多年的摸索,改造,*終實現(xiàn)了排放廢水的全部回收,從而減輕了環(huán)境污染,緩解了供水緊張,降低了生產(chǎn)成本,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
網(wǎng)友評論
共有0條評論