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空壓機(jī)空氣冷凝新型技術(shù)的運(yùn)用

發(fā)布日期:2011-05-19 來(lái)源: 中國(guó)空壓機(jī)網(wǎng) 查看次數(shù): 357 

核心提示:
  一,概述

  壓縮空氣作為一種能源在汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用非常普及,因?yàn)槠?chē)行業(yè)涂裝,焊裝,車(chē)身及總裝等各工序都需要大量的壓縮空氣,而壓縮空氣系統(tǒng)有其技術(shù)的特殊性,受各種因素的影響(設(shè)備因素,技術(shù)因素及管理因素等),壓縮空氣的利用效率差別巨大,因此空壓系統(tǒng)節(jié)能減排的潛力巨大。

  二,冷凝液排放的新技術(shù)空壓系統(tǒng)各個(gè)排水點(diǎn)是系統(tǒng)鏈中*薄弱點(diǎn),以前用的是電磁閥排水,一是由于其工作可靠性差,經(jīng)常堵,造成隱患,一旦造成車(chē)間停產(chǎn),后果不堪設(shè)想。

  對(duì)某些企業(yè)來(lái)說(shuō)停工一小時(shí),將造成上千萬(wàn)元的損失。二是由于電磁閥原理本身,其在工作排氣時(shí),造成能源損失。經(jīng)過(guò)計(jì)算,過(guò)濾器下的點(diǎn)氣量?jī)H在電費(fèi)的損失方面就可能達(dá)到8000元/a,整個(gè)系統(tǒng)排水器的點(diǎn)的氣損一年就達(dá)到近40萬(wàn)元。為解決這一問(wèn)題公司采用了德國(guó)貝克歐液位自動(dòng)排水器,它的工作原理如,所示。一是通過(guò)液位控制只排水不排氣而且可靠性高;二是節(jié)能,間接地提高了空壓機(jī)的使用效率。

  冷凝液進(jìn)入過(guò)程1.容器2.冷凝液入口3.上部先導(dǎo)管4.先導(dǎo)電磁閥5.隔膜閥冷凝液排放過(guò)程6.電容液位傳感器7.閥座8.冷凝液出口冷凝液從入口流入到容器中,并在此聚集。此時(shí)壓縮空氣通過(guò)上部先導(dǎo)管和先導(dǎo)電磁閥將系統(tǒng)壓強(qiáng)作用在隔膜閥上方,由于隔膜閥上部與壓縮空氣接觸面積大于下部,所以上方的壓力較大,將隔膜閥關(guān)閉,并保證隔膜閥與閥座之間絕對(duì)密封。

  隨著容器中冷凝液的逐漸增多,當(dāng)液位升到*高點(diǎn)時(shí),電容液位傳感器發(fā)出信號(hào),先導(dǎo)電磁閥動(dòng)作,將上部先導(dǎo)管關(guān)閉,使隔膜閥上方卸壓,隔膜閥被冷凝液從下方頂離閥座,容器內(nèi)的壓力將冷凝液由出口強(qiáng)力排研究員級(jí)高級(jí)工程師胡漢橋節(jié)能專(zhuān)題2010年第8期www.tyjx.net21通用機(jī)械EnergySavingSpecial出。這時(shí),BEKOMAT冷凝液排除器的電子系統(tǒng)計(jì)算液位下降到*低檢測(cè)點(diǎn)的速率,并根據(jù)這個(gè)速率精確確定隔膜閥開(kāi)啟的時(shí)間,在壓縮空氣泄漏之前,將閥門(mén)及時(shí)嚴(yán)密關(guān)閉。

  一旦冷凝液沒(méi)有正常排放(如:排泄管堵塞,隔膜閥失靈等),系統(tǒng)將在60s后轉(zhuǎn)為報(bào)警工作模式。此時(shí),紅色指示燈閃亮報(bào)警,需要時(shí)可將報(bào)警信號(hào)遠(yuǎn)傳至控制室。在報(bào)警模式下,先導(dǎo)電磁閥將每隔4min打開(kāi)7.5s.這樣可保證BEKOMAT周期性加壓,沖開(kāi)堵塞后自動(dòng)恢復(fù)正常工作狀態(tài),解除報(bào)警。

  在壓縮空氣的生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)不可避免地產(chǎn)生冷凝液,而且還常常伴隨著油污,雜質(zhì)顆粒(如鐵銹)及其他有害物質(zhì),"無(wú)油潤(rùn)滑"壓縮機(jī)產(chǎn)生的冷凝液還具有一定的腐蝕性。因此需要排除并處理冷凝液,從而保證獲得高質(zhì)量的壓縮空氣。

  通過(guò)安裝液位自動(dòng)排水器,僅排水器節(jié)能一項(xiàng)節(jié)省空壓機(jī)的電費(fèi)21.3%,大大提高了空壓機(jī)的使用效率,延長(zhǎng)了空壓機(jī)使用的壽命,提高生產(chǎn)效率。

  三,變頻技術(shù)在空壓系統(tǒng)的應(yīng)用。

  在實(shí)際生產(chǎn)中,所需的用氣量是經(jīng)常變化的,而螺桿式空壓機(jī)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速是恒定的,由此產(chǎn)生了大量的能源損耗及設(shè)備損傷,原因如下。

  1)空壓機(jī)的排氣量是采用容調(diào)方式,這樣無(wú)論怎樣減輕負(fù)載,壓縮機(jī)電動(dòng)機(jī)始終處于額定工作狀態(tài),造成能源浪費(fèi)。

  2)為滿足生產(chǎn)設(shè)備用氣要求,空壓機(jī)采用壓力控制。即達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定*大壓力時(shí),空壓機(jī)卸載,壓縮機(jī)處于輕載工作狀態(tài)(用電量為額定的30%~60%);此時(shí)空壓機(jī)仍然處于電能浪費(fèi)狀態(tài)。

  3)空壓機(jī)在輕載工作時(shí),若儲(chǔ)氣罐氣體壓力在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有變化,壓縮機(jī)將停止工作。將會(huì)帶來(lái)壓縮機(jī)頻繁起動(dòng),雖然采用了Y-△降壓起動(dòng),起動(dòng)電流仍為額定電流的3~5倍,對(duì)電網(wǎng)及其他用電設(shè)備沖擊較大,而且易燒毀電動(dòng)機(jī)及起動(dòng)電磁開(kāi)關(guān)(MCC),同時(shí)使空壓機(jī)的使用壽命也大大降低。例如低壓系統(tǒng)一臺(tái)250kW空壓機(jī)的電動(dòng)機(jī)運(yùn)行兩年多即燒毀。

  四,結(jié)語(yǔ)。

  改造前低壓系統(tǒng)日耗電量25955kWh,改造后為23440kW?h,日均減少2515kW?h;減少10%的電能;年節(jié)省電費(fèi)近60萬(wàn)元。通過(guò)這些改造,節(jié)能成果是顯著的,達(dá)到了節(jié)能的目的。

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