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針對(duì)自動(dòng)造型機(jī)生產(chǎn)壓縮機(jī)鑄造過(guò)程的研究

發(fā)布日期:2011-05-12 來(lái)源: 中國(guó)空壓機(jī)網(wǎng) 查看次數(shù): 445 

核心提示:
  1靜盤(pán)鑄造過(guò)程的研究

  1.1東久造型線工作過(guò)程

  靜盤(pán)毛坯在AMF-Ⅱ07東久主機(jī)上造型生產(chǎn),砂箱內(nèi)廓尺寸700mm×600mm×200mm.設(shè)備工作過(guò)程是垂直射砂,水平分型。

  在這一造型過(guò)程中,設(shè)備性能對(duì)鑄型分型面硬度是否達(dá)到要求,脫模是否水平,平穩(wěn),合箱是否定位準(zhǔn)確等方面的影響都對(duì)毛坯外觀質(zhì)量起到了決定性作用。

  2缺陷分析及改進(jìn)措施

  缺陷部位分別產(chǎn)生在每型上型的四角區(qū)間,約占鑄件一周比例的 1/3~1/4。

  2.2改進(jìn)措施改進(jìn)措施如下:

  分析其可能的產(chǎn)生原因有   

 ?、贆z查模具及模板,清理模具;

 ?、跈z查芯子在下型中的平齊程度,打磨平整后使用;

 ?、蹤z驗(yàn)并記錄上型表面硬度,調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)要求85以上。

  2.3結(jié)果驗(yàn)證

  經(jīng)劃線檢查模具型板,上,下型平行度,垂直度均符合要求;模具有毛刺和損傷現(xiàn)象,經(jīng)修復(fù)達(dá)到使用要求;并恢復(fù)了上,下型射砂倒流板,增加射砂均勻性,使四角的砂子能夠有效充滿(mǎn),硬度也趨于均勻。經(jīng)生產(chǎn)兩爐毛坯驗(yàn)證,效果不理想,毛坯爛邊依然大量存在。

  3修訂實(shí)施方案對(duì)于產(chǎn)品缺陷原因分析,往往都是在技術(shù)方面或操作過(guò)程中找問(wèn)題,由于不太了解設(shè)備的綜合作用效果,從而忽略設(shè)備的影響因素,故需要調(diào)整思路,走出分析誤區(qū)。

  3.1二次原因分析及措施原因分析如下:

 ?、倜撃W枇Υ?,鑄件一周的脫模時(shí)間存在不一致;

 ?、诿撃0寰嚯x太長(zhǎng),脫模瞬間速度太快,抖爛了上型。

  對(duì)應(yīng)措施如下:

 ?、僬{(diào)整設(shè)備脫模程序,使之平穩(wěn);

 ?、跈z查脫模板行程距離,增加接觸的平穩(wěn)性。

  3.2實(shí)施結(jié)果

  對(duì)毛坯檢查結(jié)果顯示,鑄件合格率有所提高,但不明顯,有的爐次廢品率仍高達(dá)50%~70%.

  4設(shè)備,技術(shù)綜合分析

  4.1分析

  總結(jié)了前兩次失敗的教訓(xùn),決定想辦法徹底檢查合模后的型腔完整情況,因此提出措施:通過(guò)兩種方法觀察上型損壞程度,即一種放置芯子,一種不放置芯子。將合模后型腔從主機(jī)運(yùn)到輸送線段,然后取下,分別從型腔的中間剖切開(kāi),察看斷面,觀察上模四周的完整情況。結(jié)果顯示,下芯子的上型型腔已破損,而沒(méi)有下芯子的型腔是完好的,此時(shí)基本可以斷定爛型與芯子有直接的關(guān)系。在排除了芯子尺寸問(wèn)題的情況下,一定是上型或下型腔存在問(wèn)題,爛邊的原因可以歸結(jié)為:

 ?、僭O(shè)備密封不嚴(yán),致使射砂壓力不足,造成砂量空間小的部位即型腔的邊沿區(qū)域進(jìn)砂量相對(duì)較少,導(dǎo)致此部位型腔砂子松散,硬度太低;

  ②上,下型合型后,下型在上型的重力作用下,吃砂量少,硬度偏低的部位就會(huì)出現(xiàn)下沉,尤其是在壓鐵下壓后(壓鐵套箱總重共計(jì)370kg),與芯子相鄰接觸的型腔部分沒(méi)有足夠的支撐力而向下退讓?zhuān)捎谛咀邮怯蔁岣材ど爸瞥?,外圈厚度雖只有10mm,但其硬度遠(yuǎn)高于型腔,這時(shí)不具有退讓性的芯子在局部凸出于分型面。如果上型的硬度相對(duì)較高時(shí),在受到芯子這個(gè)外力頂壓時(shí),只能朝著無(wú)外力阻擋的中心方向移動(dòng),由于位移量很小,大多數(shù)型腔并沒(méi)有掉砂,而是上型型腔局部形成裂縫,如圖7所示。澆注后,鐵水自然順勢(shì)鉆進(jìn)了鑄型的空隙中,導(dǎo)致鑄件外圓*終留下毛邊痕跡,產(chǎn)生了帶缺陷的產(chǎn)品。

  4.2糾正措施及效果

  對(duì)分型面不同區(qū)域測(cè)量硬度,使用B型硬度計(jì)的檢測(cè)結(jié)果,四周為45~70,中間部位85以上,證實(shí)了上述推測(cè)。

  采取措施如下:

 ?、傩薷哪>?,調(diào)整型腔吃砂量,使下型兩邊原來(lái)*少20mm的砂型厚度增加到30mm,改善硬度不均的狀況。檢測(cè)表明,這樣能使型腔四周硬度值增加為75以上。

 ?、诟鼡Q上,下壓板密封條,增加砂箱的緊實(shí)壓力。

  ③增加模板壓實(shí)塊,提高型腔局部硬度。

  經(jīng)過(guò)幾次改進(jìn),找到了產(chǎn)生缺陷的真正原因。實(shí)施糾正措施后,試生產(chǎn)的毛坯消除了爛邊現(xiàn)象。

  5結(jié)論

 ?。?)AMF-Ⅱ07東久生產(chǎn)線的造型主機(jī)和輔機(jī)是一組復(fù)雜的系統(tǒng),毛坯質(zhì)量的優(yōu)劣在很大程度上依賴(lài)于該生產(chǎn)設(shè)備性能是否保持穩(wěn)定。靜盤(pán)爛邊現(xiàn)象與設(shè)備性能退化影響有關(guān),因此要經(jīng)常關(guān)注設(shè)備密封,射砂壓力,運(yùn)動(dòng)定位等環(huán)節(jié)。

 ?。?)鑄造設(shè)備與工藝技術(shù)對(duì)毛坯質(zhì)量的影響是交叉和疊加的,在分析產(chǎn)品缺陷原因時(shí)要進(jìn)行全面的綜合研究。在工藝技術(shù)不夠完全合理的情況下,由于設(shè)備的優(yōu)良性能,能使工藝的不合理作用力弱化;反之,設(shè)備的性能退化,會(huì)使工藝技術(shù)不合理引起的產(chǎn)品缺陷程度更加嚴(yán)重。在設(shè)備性能老化,或維修不到位的情況下,可以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生致命的影響。

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