1.1工藝流程
青島煉化公司全廠放空系統(tǒng)分為3個管網(wǎng),分別對應(yīng)3個火炬頭。高壓放空管網(wǎng)(DN1000)單獨對應(yīng)一套分液罐,水封罐和1#主火炬頭,接受來自加氫處理反應(yīng)部分,氣體分餾裝置和氫氣管網(wǎng)壓控的放空氣體。低壓放空管網(wǎng)(由一條DN1400和一條DN1100管線在分液罐前匯合)對應(yīng)一套分液罐,水封罐和2#主火炬頭,接受來自除以上部分以外其他14套工藝裝置,儲運(yùn)系統(tǒng),燃料氣壓控等的放空氣體;其中DN1100管線接受來自催化裂化和焦化裝置的放空氣體。酸性氣火炬為一個獨立的系統(tǒng),對應(yīng)酸性氣水封分液罐和3#火炬頭,接受硫磺聯(lián)合裝置緊急情況下的放空酸性氣。
高壓放空系統(tǒng)在進(jìn)入分液罐之前,引出一條DN700支線經(jīng)閥2,閥3進(jìn)入20000m3氣柜進(jìn)行火炬氣回收;低壓放空系統(tǒng)兩條管線在進(jìn)入分液罐之前,各引出一條DN700支線,匯合后經(jīng)閥1,閥3進(jìn)入20000m3氣柜進(jìn)行火炬氣回收。為防止放空系統(tǒng)管網(wǎng)形成負(fù)壓,設(shè)計從火炬氣壓縮機(jī)出口管線(DN200)引出放空管網(wǎng)補(bǔ)壓線(DN 150),在高,低壓放空管線進(jìn)入火炬氣凝液罐之前經(jīng)閥4,閥5進(jìn)行補(bǔ)壓,保證兩個放空系統(tǒng)管網(wǎng)壓力不低于2kPa.在正常生產(chǎn)時,火炬氣回收系統(tǒng)啟用,高,低壓放空系統(tǒng)水封罐的水封高度為1000mm,火炬處于熄滅狀態(tài),裝置正常排放或閥門內(nèi)漏的瓦斯氣進(jìn)入氣柜,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮至1.1MPa后送至干氣脫硫裝置。在裝置開停工或事故狀態(tài)下,水封罐泄水封閥組聯(lián)鎖打開,水封高度降至固定水封400mm,同時聯(lián)鎖關(guān)閉閥1或閥2,并啟動高空自動點火系統(tǒng)點燃火炬長明燈,實現(xiàn)放空氣體安全排放。當(dāng)壓力,溫度檢測信號滿足正常工況設(shè)定條件時,水封高度重新提高到1000mm,開始進(jìn)行火炬氣回收。
1.2火炬概況
公司共設(shè)3座火炬,DN1400主火炬2座,DN700酸性火炬1座,火炬高150m,為捆綁式共塔架敷設(shè),塔架結(jié)構(gòu)為全焊接,火炬塔架頂部設(shè)火炬頭檢修平臺。
1#,2#火炬頭下部設(shè)流體密封裝置;火炬配消煙系統(tǒng);火炬配高空點火器12套,地面點火器1套,長明燈12套;火炬設(shè)施用電由界區(qū)外統(tǒng)一供給;火炬點火系統(tǒng)可在現(xiàn)場由I/O站及界區(qū)外中控室DCS操作管理。
2降低火炬氣排放量
2.1實現(xiàn)裝置火炬氣有序排放消滅火炬長明燈,關(guān)鍵在于從源頭抓起,控制好裝置氣體排放。青島煉化公司優(yōu)化全廠操作,基本實現(xiàn)了控制全廠火炬氣排放量3000~3500m3 /h,火炬壓縮機(jī)(回收能力1800m3 /.臺)開1臺的目標(biāo)。生產(chǎn)調(diào)度及時掌握各裝置的火炬氣排放情況,對可能排放的閥門在DCS上監(jiān)控閥門開啟時間;同時加強(qiáng)對火炬氣體的組成分析,及時對可能排放瓦斯的裝置進(jìn)行排查,實現(xiàn)了裝置火炬氣的有序排放。例如,某天的火炬氣組成見表2,根據(jù)分析結(jié)果很快確定為加氫裝置安全閥內(nèi)漏,采取措施后放空量減少約800m3 /h. 2.2優(yōu)化裝置瓦斯排放流程對部分裝置中可以不排入火炬系統(tǒng)的瓦斯氣優(yōu)化流程,直接加以利用,從源頭上減少火炬氣流量。例如:將連續(xù)重整裝置脫異戊烷塔頂瓦斯氣由排火炬改為去制氫轉(zhuǎn)化爐做燃料,減少火炬氣約350m3 /h;將溶劑再生裝置閃蒸氣體由排火炬改為直接去焚燒爐燃燒,減少火炬氣約180m3 /h等。
2.3做好燃料氣,氫氣系統(tǒng)平衡優(yōu)化全廠燃料氣管網(wǎng),氫氣管網(wǎng)操作,抓好燃料氣,氫氣平衡,杜絕管網(wǎng)燃料氣,氫氣向火炬系統(tǒng)放空,降低火炬氣回收系統(tǒng)的負(fù)荷。燃料氣平衡是煉油廠生產(chǎn)難點之一,公司實際加工原油重于設(shè)計原油,燃料氣產(chǎn)量較大,生產(chǎn)中主要采用適時調(diào)整開工鍋爐負(fù)荷,調(diào)整催化,焦化裝置處理量,調(diào)整催化裝置反應(yīng)溫度等手段實現(xiàn)燃料氣平衡。
通過適時調(diào)整制氫,重整,加氫處理,柴油加氫等臨氫生產(chǎn)裝置負(fù)荷實現(xiàn)氫氣平衡。
3提高火炬排放安全性
3.1設(shè)定可靠的工藝聯(lián)鎖為保證裝置事故狀態(tài)大量放空時,火炬系統(tǒng)能夠安全,及時點燃放空氣體,保護(hù)氣柜,公司對火炬系統(tǒng)的工藝聯(lián)鎖進(jìn)行了科學(xué)合理的設(shè)定?;鹁嫦到y(tǒng)聯(lián)鎖條件及聯(lián)鎖動作關(guān)系,如表3所示。
3.2提高點火系統(tǒng)可靠性
a)解決燃料氣帶液問題。火炬長明燈,高空點火器所用燃料氣為全廠燃料氣管網(wǎng)的末端,而且燃料氣耗量較小,因此火炬部分燃料氣中帶液較為嚴(yán)重,影響點火的成功率。根據(jù)現(xiàn)場情況,在燃料氣過濾器底部增加一DN15跨線至火炬分液罐前,平時保持該跨線閥門開1/3,使燃料氣中帶液進(jìn)入火炬分液罐,有效解決了燃料氣的帶液問題,提高了點火的成功率。
b)解決高壓發(fā)生器受潮問題。開工初期,火炬高空點火器多次發(fā)生因高壓發(fā)生器受潮不能打火而點不燃長明燈的情況。在每個高壓發(fā)生器外增加一密封良好的防潮箱,保證了高壓發(fā)生器的正常工作。
c)定期進(jìn)行點火系統(tǒng)試運(yùn)。規(guī)定每天夜班對所有長明燈進(jìn)行試點,并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄,要求點火一次成功率達(dá)到80%以上。
d)定期進(jìn)行燃料氣管線貫通,吹掃。每周對長明燈,高空點火器,爆鳴管用蒸汽或氮氣進(jìn)行貫通吹掃一次,保證管線暢通,提高點火可靠性。
3.3保證火炬頭運(yùn)行安全火炬頭的安全,長周期運(yùn)行,要保證以下兩點。
a)火炬氣回收時,要保證流體密封氮氣量足夠而且連續(xù),防止因空氣進(jìn)入火炬筒體與可燃?xì)怏w混合后達(dá)到爆炸極限,遇明火后在火炬頭處發(fā)生閃爆,影響火炬頭的長周期運(yùn)行。按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,吹掃氣體的流量應(yīng)能保持離火炬筒體頂端7.6m處的氧含量在排放烷烴時不超過6%(體積分?jǐn)?shù)),而排放氫氣時不超過3%(體積分?jǐn)?shù))。對于高架火炬系統(tǒng)采用分子密封或流體密封時,通常要求吹掃氣在火炬出口有不小于0.03~0.06m/s的向上氣體流速??紤]海邊風(fēng)大,放空氣體氫氣含量高等因素,取吹掃氣體速度為0.06m/s,則每個火炬頭流體封需要的*小氮氣量為332.3m3 /h,才能有效防止空氣進(jìn)入火炬筒體。
b)火炬氣放空時,保證足夠的提升蒸汽,消煙蒸汽和中心蒸汽量,防止火炬頭溫度過高造成損壞。在放空量較?。?lt;3×103 m3 /h)和放空氣體中氫含量較高時,更要注意開大提升蒸汽流量,防止火炬頭因"燜燒"而損壞。
4保證足夠回收能力
4.1加強(qiáng)對火炬壓縮機(jī)的特護(hù)公司火炬氣設(shè)計正?;厥樟繛?600m3 /h,*大回收量為5400m3 /h,設(shè)容積為20000m3干式氣柜一座,配置吸氣能力為1800m3 /h的兩級壓縮螺桿壓縮機(jī)3臺。因介質(zhì)不潔凈和壓縮機(jī)制造質(zhì)量等問題,壓縮機(jī)操作維護(hù)難度較大。加強(qiáng)對該壓縮機(jī)的"機(jī),電,儀,管,操"五位一體的特護(hù)管理,使火炬壓縮機(jī)的完好率達(dá)到81%.據(jù)統(tǒng)計,開工8個月以來,公司火炬氣壓縮機(jī)共回收放空瓦斯氣1.73×104 t,降低全廠綜合加工損失約0.31%.
4.2利用系統(tǒng)流程回收火炬氣
a)利用常頂壓縮機(jī)通過該壓縮機(jī)入口放火炬管線對火炬氣進(jìn)行回收,回收量約為1500m3 /h,相當(dāng)于增加了氣柜壓縮機(jī)的回收能力。常減壓裝置放空管線是進(jìn)入低壓放空系統(tǒng)的,為防止常頂壓縮機(jī)回收時造成放空系統(tǒng)抽負(fù)壓而出現(xiàn)火炬回火事故,利用該流程回收瓦斯入氣柜閥門及氣柜根部總閥保持全開,2#火炬水封罐水封高度≥600mm.
b)結(jié)合火炬壓縮機(jī)的現(xiàn)狀,在火炬壓縮機(jī)出口管線上增加到催化裝置氣壓機(jī)級間及焦化裝置氣壓機(jī)級間的流程,作為特殊情況下回收火炬氣,保證火炬壓縮機(jī)長周期運(yùn)行的備用手段。
4.3增設(shè)火炬氣壓縮機(jī)火炬壓縮機(jī)應(yīng)該具備相對充裕的回收能力,將增強(qiáng)火炬氣回收裝置的操作彈性,從根本上解決全廠的瓦斯平衡問題。經(jīng)過調(diào)研,選擇一套流量為3877m3 /h,出口壓力為1.1MPa的2臺串聯(lián)操作螺桿壓縮機(jī)能夠滿足生產(chǎn)需求。
5存在問題及對策
5.1水封罐結(jié)構(gòu)缺陷
為防止火炬出現(xiàn)回火事故,建議水封罐選擇以下方案進(jìn)行改造。
a)增大水封罐的體積,或者在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每個水封罐并聯(lián)一個新的水封罐。并降低固定水封高度至200~300mm,在保證足夠有效水封量的同時,降低火炬排放時的噪聲。
b)增大水封罐補(bǔ)水閥組的補(bǔ)水能力。根據(jù)現(xiàn)場操作情況,建議補(bǔ)水線改為補(bǔ)水閥DN100,補(bǔ)水副線閥DN40,兩條管線均安裝控制閥,以實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
c)實踐表明:氣體大量放空時,水封罐水封側(cè)內(nèi)存水全部被帶到沉降側(cè),通過沉降側(cè)泄水水封外排。此時,若上游裝置出現(xiàn)極端工況,如加氫裝置緊急泄壓,突然關(guān)閉泄壓閥,則因水封側(cè)已沒有有效水封,可能造成回火事故。建議加高水封罐沉降側(cè)泄水倒U型管,將該U型管頂部抬高至罐底以上1.5m.排放過程中保持撤水閥常開,這樣當(dāng)出現(xiàn)以上極端工況時,水封罐沉降側(cè)的存水可以通過撤水閥壓回至水封側(cè),迅速建立有效水封,以滿足任何工況下火炬進(jìn)水管充水高度大于3m要求。
5.2加氫裝置緊急泄壓
對火炬系統(tǒng)來講,加氫處理,柴油加氫裝置緊急泄壓是一種極端工況。其主要特點是放空氣體中氫氣含量高(體積分?jǐn)?shù)>90%),放空量大,停止排放時閥門突然關(guān)閉(關(guān)閥時間約為20s),容易造成火炬系統(tǒng)發(fā)生回火事故。為保證加氫裝置緊急泄壓時火炬系統(tǒng)的安全運(yùn)行,建議:①加氫裝置出現(xiàn)緊急泄壓情況,應(yīng)首先打開火炬系統(tǒng)補(bǔ)壓線進(jìn)行補(bǔ)壓,另外在關(guān)閉緊急泄壓閥前,應(yīng)先打開加氫裝置的排放控制閥進(jìn)行補(bǔ)壓,以防火炬放空系統(tǒng)出現(xiàn)負(fù)壓,造成回火事故;②將加氫裝置緊急泄壓閥改為快開緩關(guān)型式,防止突然關(guān)閥時因"氣錘"現(xiàn)象引起管網(wǎng)負(fù)壓造成回火。
5.3生產(chǎn)裝置無火炬氣流量計
為進(jìn)一步及時掌握各生產(chǎn)裝置火炬氣的排放情況,真正實現(xiàn)裝置火炬氣排放的有序進(jìn)行,出現(xiàn)問題及時處理,建議各生產(chǎn)裝置增設(shè)火炬氣排放流量計,生產(chǎn)調(diào)度對火炬氣的排放量進(jìn)行檢查,考核。據(jù)有關(guān)介紹,在火炬氣管線上宜選取超聲波流量計.
5.4火炬頭"燜燒"
建議在高,低壓火炬水封罐和分液罐之間各自引出一條DN350~DN500管線,并入酸性氣火炬(DN700)水封罐之前。這樣,高,低壓火炬小流量放空(<3×103 m3 /h)時,利用新增管線,將放空氣體放入酸性氣火炬進(jìn)行燃燒,防止小流量氣體在大火炬頭上燃燒產(chǎn)生的"燜燒"現(xiàn)象,延長火炬頭的使用壽命。同時,應(yīng)全面考慮流程改造后放空系統(tǒng)聯(lián)鎖邏輯的設(shè)置。
5.5壓縮機(jī)入口過濾器堵塞頻繁
據(jù)統(tǒng)計,開工8個月來,共因壓縮機(jī)入口過濾器堵塞停機(jī)31次,給安全生產(chǎn)及壓縮機(jī)長周期運(yùn)行帶來很大困難。建議采取以下措施:①對焦化裝置的放火炬氣體進(jìn)行凈化處理;②對氣柜入口的過濾器進(jìn)行檢查處理,保證進(jìn)入氣柜的氣體潔凈;③對壓縮機(jī)入口過濾器進(jìn)行改造,一方面采用2個過濾器,1開1備,實現(xiàn)在線清理;另一方面,增加過濾面積,由0.3m2增加到10m2. 6結(jié)語經(jīng)過不斷的摸索,改進(jìn),青島煉化公司火炬點火系統(tǒng),聯(lián)鎖系統(tǒng),回收系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,做到了事故排放安全可靠,正常生產(chǎn)全部回收,實現(xiàn)了"消滅高低壓火炬長明燈,全廠瓦斯排放量小于3500m3 /h"的目標(biāo)。此舉為公司節(jié)約耗電約2.8×106 kW?h/a,節(jié)約蒸汽約24000t/a,降低全廠綜合加工損失約0.31%,而且延長了火炬頭的使用壽命?;鹁嫦到y(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行表明該公司生產(chǎn)管理已經(jīng)達(dá)到較高水平,對于公司的可持續(xù)發(fā)展意義重大。
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